
Pályaválasztástól-nyugdíjazásig
2010

Somogyi Ferenc
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganz motorfejlesztések
Jendrassiktól
napjainkig
A
Ganz dízelmotorok fejlesztésének
történetével
azért foglalkozom, mert a háború utáni
fejlesztési periódus munkájában én
is fél évszázadon keresztül
részvettem.
Korosztályom nagyon megritkult és félő,
hogy már nem akad vállalkozó,
aki ezeket az emlékeket összegyűjti és megőrzi azok
számára, akiket e téma még
érdekel.
Nem állítom azt, hogy az eseményeket
-személyes
érintettségem miatt- teljesen elfogulatlanul tudom
közreadni, de minden esetre
megpróbálom. Az idő ugyan megszépíti az
eseményeket, de a távolság a
tisztánlátást is segíti. A sikerek
és a kudarcok váltakozó sorozata
szolgáltatja azokat a tapasztalatokat, amelyek
másként világítják meg az
eseményeket.
A történetben értékelni kell a
döntéseket és az
eseményeket. Amikor ezt teszem, állíthatom, hogy
az adott időben nagyon messze
álltam attól, hogy a meghozott
döntéseknél -az akkori
körülmények mellet - én
jobbakat tudtam volna hozni! Főnökeimnek,
-akiket ma is nagyra becsülök és emléküket
őrzöm- a korszak számtalan
korlátozása között kellett
döntéseket hozni. Több évtized
távlatában, az
eredmények ismeretében, az értékelés
már egyszerűbbnek tűnik, pedig még ma is
lehet vitatkozni azon, hogy mi történt volna akkor, ha
más úton indultunk volna
el, vagy más elképzelések valósultak volna
meg.
Nem a dízelmotor fejlesztésünk
kritikáját, hanem
történetét szeretném ismertetni és nem
célom, hogy e munkában részvevő bármely
vezetőm, vagy munkatársam tevékenységét
bíráljam. A korszakot átélve, a
fejlesztési
tevékenység időszakát sok év
távlatából nézve is mozgalmasnak,
műszakilag
érdekesnek és talán nem túlzó, hogy a
lehetőségekhez képest
eredményesnek tartom. Ez különösen a jelen
időszakhoz viszonyítva igaz,
amikor iparágak szűnnek meg és motorfejlesztésre
már gyakorlatilag nincs
lehetőség. A botlások és gyakori kudarcok
ellenére, a Ganz dízelmotor fejlesztési
és gyártási korszaka, aranykornak tűnik.
Ez a korszak munkát adott a gyár több ezer dolgozójának és a csatlakozó
iparágaknak. Nem is beszélve arról,
hogy a részvevő fiatal mérnök
generációnak milyen nagyszerű lehetőségeket
biztosított a tanulásra, a tervezés,
fejlesztés, kísérleti munka és a
megvalósult alkotások üzemeltetése
terén.
_._
A Ganz és egyben a magyar dízelmotorok fejlesztése, Jendrassik György Ganz gyárba történő belépésével kezdődött 1922-ben. A kitűnő minősítéssel végzett, három nyelvet beszélő fiatal mérnök, a gyár Tanulmányi Osztályán kezdte el munkáját. Ott egy közepes fordulatú dízelmotor kifejlesztése volt a cél, amely munkába Jendrassik bekapcsolódott. Az elméleti kérdések tisztázása után, hamar önálló munkára törekedett és 1924-ben már javasolta, hogy gyártsanak közös néven motort és az első szabadalmat a Ganz gyárral együtt az évben adták be. A következő évek kísérleti munkái után, az első Ganz-Jendrassik motorok 1927-ben készültek el.

Jendrassik György
Ekkor már külön
osztályt szerveztek részére, amely
„Jendrassik Motorszerkesztési Osztály”
néven működött. Kiváló
szervezőképessége
segítette a legjobb munkatársak
összegyűjtését. A gyárvezetéssel
szemben
határozott fellépésével, megteremtette a
munkához szükséges feltételeket. Az
eseményeket rugalmasan követte és a
kísérleti eredmények alapján
szükséges
módosításokat azonnal végrehajtatta. A
vállalatnál gyorsan növekedett
hatásköre és rangja. Először
főmérnök, majd
főfelügyelő, 1936-ban már igazgatói címet
kapott, később ő lett a vállalat
vezérigazgatója. Így elképzelései
megvalósítását nem csak tehetsége,
hanem
hatalma is segítette.
Jendrassik
hamar felismerte, hogy
nagyobb
dízelmotorok iránti igény elsősorban
a vasúti vontatás
területén várható. Az első motorok 130
mm furattal készültek és az egy és két
hengeres kísérleti motorok után, a
hathengeres VI Jk 130 típusjelzésű dízelmotort
1928- ben már beépítették a DSA
sínautóiba 72 LE teljesítménnyel, 1000/perc
fordulaton. Ezzel kezdődött
el
Magyarországon a vasút dízelesítése. A MÁV nagyobb
teljesítményű motorokat
igényelt, ezért először 150, majd 160 mm
átmérőre növelték a hengereket. A VI
Jk 150 típusú motort, 108 LE
teljesítménnyel 1000/perc fordulaton, a MÁV
két
tengelyes motorkocsijába építették be
és ez volt az első Ganz Jendrassik motor,
amely exportra került, az olasz Imola vasút
motorkocsijába beépítve.
Ezt követően felgyorsult a
dízelmotorok beépítése
vasúti járművekbe. A MÁV a kedvező üzemi
tapasztalatok alapján egyre több
helyen -főleg mellékvonalakon- vezette be a dízelmotoros
üzemet, amelynek
számos előnye volt a gőzvontatással szemben. Az első
motoros vontatási
központot és javítóműhelyt, a MÁV
Szentesen rendezte be. Ezt
a központot tapasztalatszerzés
céljából,
több európai vasút képviselői is
meglátogatták. A meggyőző eredmények
alapján a
motorok exportja is felgyorsult. A benzinmotorokkal és a korai
dízelmotorokkal
szemben, a kedvező fogyasztású, könnyen
üzemeltethető Jendrassik motorok hamar
népszerűek lettek.
A Jendrassik motorok jellemző műszaki
megoldásai
Mai szemmel nézve, a Ganz
Jendrassik motorok -ha összehasonlítjuk a jelenleg
gyártás alatt levő
dízelmotorokkal- már nem
tűnnek korszerűnek. De megjelenésük időpontjában
-műszaki megoldásaikkal és
megbízható üzemükkel- megelőzték a
fejlett iparral rendelkező nyugati államok
motorjait is. Ezt az is bizonyítja, hogy számos
európai ország is megvásárolta
gyártási jogát és e motorokkal
gyártott vasúti járműveink gyorsan elterjedtek
nem csak Európában, hanem a tengeren túli
országokban is.
Abban az időszakban még nem voltak a motorgyártást
kiszolgáló beszállító üzemek,
amelyek a különleges igénybevételű
alkatrészek és
segédüzemi berendezések
gyártására szakosodtak. E motorokat úgy
kellett
megtervezni, hogy a Ganz üzemeiben
előállíthatók legyenek és műszaki
megoldásai
biztosítsák a vasúti szolgálat
igényeit kielégítő megbízható
üzemeltetésüket és
karbantartásukat. E motorokat jellemző műszaki megoldások
előnyeit bizonyítják,
hogy egy fél évszázad után is,
helyenként még alkalmazásban állnak.
A Jendrassik motorok egyik jellegzetessége a saját
tervezésű és gyártású, rugós
befecskendező szivattyú.
A szivattyú az
üzemanyag adagoló dugattyút a szívási
ütemben, bütyök és emeltyű
segítségével
az alsó holtponti állásába hozza,
miközben a mozgató rugóját előfeszíti.
A rugó
a befecskendezés pillanatában felszabadul és a
dugattyú, a porlasztóban lévő
egyfuratú fúvókán keresztül, az
üzemanyagot az égéstérbe porlasztja. A
dugattyú
löket és vele a mennyiség
szabályozása, mozgó vonórúdon
lévő éksorral történik
.
Előkamrás égéstér. Az üzemanyag jó keverék képzését az előkamrában meginduló égés örvénylő mozgása hozza létre. Az előkamra és porlasztó középvonalában a dugattyútetőn, egy szemölcs van kialakítva, amely az üzemanyagsugarat tányérszerűen szétteríti az égéstérben, biztosítva a jó égéslefolyást. Az első motor sorozatok még függőleges előkamrával készültek, de rövidesen áttértek a ferde előkamrára,

Késleltetett szívással működő indítási eljárás. A szívószelep működtetésére, eltolható vezértengelyen lévő hármas bütyök szolgál. Üzemi bütyök, indító bütyök és dekomprimáló bütyök. Az üzemi bütyök nem igényel magyarázatot. Ha a szelepemelő görgő a dekomprimáló bütykön mozog, akkor nyitott szívószelep mellett a motor könnyen forgatható. Az indítóbütykön mozgó szelepemelő görgő késve, a szívás ütem vége felé nyitja a szívószelepet. A légritkítás hatására nagy sebességgel beáramló örvénylő levegő, kinetikai energiája hővé alakul és a levegő jelentősen felmelegszik. Ezzel a kompresszió ütem végén, magasabb hőmérsékletű levegőbe történik a befecskendezés, ami megkönnyíti a motor indítását. Így elkerülhető volt a motornál a felizzított gyújtóspirál alkalmazása.
A motorok alkatrészeinek
kialakítása egyszerű, nem
igényeltek bonyolult gyártási
technológiát és javításuk
szerényebben felszerelt
javítóműhelyekben is elvégezhető. A motorok
jellegzetessége, hogy a hengerek
páronként egy blokkban vannak öntve. A
hengerek futófelületei ezekben vannak kimunkálva.
A kopott hengerfuratok felfúrással, -felméretes
dugattyúkkal és gyűrűkkel- majd
kiperselyezéssel javíthatók. Az
öntöttvas hengerfejek is páros
kialakítással
készültek.
Folyamatos
fejlesztéssel, tengely erősítéssel és a
megjelenő igények gyors
kielégítésével,
születtek meg a JmC, JmD, JaR és Jat jelzésű
motortípusok, amelyek 6 és 8
hengeres kivitelben készültek. 1933-tól holland
rendelők kérésére fejlesztették
ki a 170 mm furatú motorokat először 220 mm lökettel,
amelyet a következő évtől
már 240 mm-re növeltek. Ettől kezdve a típusjelekben
a löket-furat viszony is
megjelent és a vasúti motorok nagy része 170/240
löket-furat viszonnyal
készült. A soros motorok teljesítménye
1250/perc fordulatszám mellett -hengerszámtól
függően- 240-320 LE között
mozgott.

A MÁV kedvező
vontatási tapasztalatai alapján, a
Jendrassik motorok iránti érdeklődés és
igény gyorsan növekedett. A motorok
erőgépként, vagy Ganz vasúti járművekbe
építve, nem csak Európába, hanem
tengerentúli országokba is eljutottak. Jendrassik motorok
üzemeltek
Jugoszláviában, Romániában,
Bulgáriában, Olaszországban, Belgiumban,
Hollandiában, Spanyolországban. Több ország a
motor gyártási licencét is
megvásárolta.
A
Ganz gyár a gazdasági válság
időszakában sokat
köszönhetett a Jendrassik motoroknak. Ezek
révén fellendült a dízelmotoros vasúti
járművek gyártása és a hazai,
valamint az európai piacokon kívül, a
harmincas években már eljutottak Egyiptomba,
Rodéziába, Argentínába és
Indiába.
Az exportsikereket segítette a MÁV részére
készült Árpád típusú
gyors-sínautóbuszok kedvező üzemi
eredménye. A járművekbe VI Jar 170/240
típusú motor volt beépítve, melynek 220
LE volt a teljesítménye, 1250/perc fordulaton.
A dízelmotoros járművek
megjelenése a fővonalakon
nagyobb teljesítményt igényelt. Ezért
1939-től a soros motorok mellett a V
motorok is kifejlesztésre kerültek. A XII Jv 170/240
típusú motort főleg
fővonali motorkocsikba és motorvonatokba
építették. A legismertebb motorvonat a
Hargita típus volt, amelynek a 12 hengeres V motor volt az
erőforrása. A XVI Jv
170/240 típus később, főleg mozdonyban nyert
alkalmazást. A 12 hengeres motor 450, a 16 hengeres pedig
600 LE-t teljesített, 1150/perc fordulatszám mellett

Jendrassik motorok hajók
részére is készültek. Az első
hajókba még két- két darab VI JsR
170/240, vagy VIII JaR 170/240 motort
építettek, elektromos erőátvitellel, vagy
mechanikus reverzáló hajtóművel.
1936-tól már kimondottan hajóba tervezett motorok
készültek fordulat-irány
változtatható kivitelben. A VIII JhR 216/310
típusjelzésű motor 400 LE-t
teljesített, 800/perc fordulaton. A motorokat
párosával tükörkép elrendezéssel
építették a hajókba. Jendrassik motorokkal
indult meg hazánkban a
Duna-tengerjáró hajók gyártása. E
motorokat a háború után, a Szovjetunió
részére készült 100 db 1100 tonnás
hajókba is beépítették.
A dízel
üzemű motorokat földgáz
üzemre is
átalakították. 1939-ben
VI és
VIII JmR gázmotorokat, majd 1941-ben VIII JsR 216/310
típusú gázmotorokat
telepítettek a zalai olajmezőkre és ezek a motorok
hosszú ideig, -még a háború
után is- eredményesen üzemeltek.
Jendrassik komolyan foglalkozott a közúti
járművekbe építhető motorok
fejlesztésével is. A
VI JaR 105/140 típusú motor teljesítménye
72 LE 1650/pec fordulaton, míg a VI JaR 110/150 motor 75 LE-t
teljesített
1500/perc fordulaton. A motorok teherautóba, valamint
autóbuszba építve
megbízhatóan üzemeltek és nemzetközi
összehasonlításban is sikereket értek el.
A tömeggyártásra való berendezkedés
azonban, az időközben kialakult konkurencia
mellett, nem tűnt gazdaságosnak, ezért a
fejlesztést abbahagyták.
Meg kell emlékezni arról is, hogy Jendrassik
György Európában az elsők között foglalkozott
gázturbina
fejlesztéssel.
1938-ban nagy feltűnést keltett önálló
tüzelőterű kis
gázturbinája, amely 100 Le teljesítménnyel
és 21,2 %-os gazdasági hatásfokkal
üzemelt. Megépítette repülőgép
gázturbináját is, de a háború a
további
fejlesztéseket meggátolta. Jendrassik ugyancsak
korán felismerte a
motorok feltöltésének jelentőségét
és 1944-ben a VI
JaT 170/240 típusú motoron, -saját
tervezésű feltöltővel- 50 %-os teljesítmény
növelést ért el. A feltöltési
kísérletek csak a háború után
folytatódtak. A háborús években a Ganz
gyárban
gyártott dízelmotorok mennyisége egyre
csökkent, mert a hadsereg részére is
kellett pl. Büssing harckocsi motorokat készíteni.
1941-ben még 141 vasúti
dízelmotor hagyta el a gyárat, 1944-ben már csak
11 motor készült.
A második világháború utolsó szakaszában, főleg Budapest ostroma alatt, súlyos károsodások érték a Ganz gyárat. A bombázások következtében, a műhelyek jelentős része beomlott, maga alá temetve a gépeket. A még használható műhelyekben egy ideig az orosz hadsereg részére végeztek javítási munkákat. A háború után megkezdődött a sérült épületek javítása és újjáépítése, de 1945-ben még egyetlen motor sem készült.
A tényleges munkák a háború miatt Argentínába ki nem szállított Rosario vonatok kijavításával és széles nyomtávra való alakításával kezdődtek. E vonatokat jóvátétel címén, 1945 végén és 1946 elején a Szovjetunióba szállították. Ekkor még Jendrassik vezérigazgatóként dolgozott. Kapcsolatait megpróbálta felújítani. Részt vett a Moszkvában tárgyaló gazdasági küldöttségben és többször utazott a nyugati államokba is, hogy folytatni tudjuk korábbi szállításainkat. 1946-ban Londonban még sikerült a Jendrassik motorok gyártási licencét eladni az angol Sentinel cégnek.
Ekkor azonban már gyakori
támadások érték és azzal
vádolták, hogy adatokat szolgáltat ki a nyugati
cégeknek. A licencrajzok
kiszállítását is
akadályozták. A személye elleni megalapozatlan
támadások és az
egyre kedvezőtlenebb légkör miatt, arra az
elhatározásra jutott, hogy elhagyja
az országot. Először Argentínába ment, majd
onnan Angliába utazott és ott
telepedett le. A Metropolitan Vickers cégnél
vállalt igazgatósági állást
és a gázturbinák fejlesztésén
dolgozott megbecsült vezetőként, egészen 1954-ben
bekövetkezett haláláig.
A termelés és fejlesztés újraindítása

A
termelés és a vasúti
járműszállítások fokozatos
növekedése, felvetette a dízelmotorok
továbbfejlesztésének
szükségességét. Bár
a háború előtt a dízelmotor fejlesztésben
lépés előnyben voltunk, de időközben
a világ jelentősen megelőzött bennünket.
A háborúban részvevő
országok a belsőégésű motorok ezreit
állították elő szállító
járművekbe,
repülőkbe és harcjárművekbe. A harckocsikba
és tengeralattjárókba, a
dízelmotorokat is nagy számban gyártották.
Óriás mértékben fejlődtek a
gyártási
technológiák, a teljesítmény
növeléséhez szükséges technikák,
feltöltés,
nagyszilárdságú és hőálló
anyagok, valamint öntéstechnológiák.
A béke időszak
felszabadította ezeket az eszközöket
polgári célokra, a motor és
járműgyártás, -beleértve a vasúti
járműveket is,- az
egész világon fellendült. Ezzel szembeállt
nálunk a háborúban elpusztult ipar,
közlekedés és az ostrom alatt a főváros
lerombolása. Az
újjáépítés és az
élet megindítása minden erőt lekötött. Ezt
súlyosbította az ország
politikai helyzete. A keleti blokk kommunista rendszeréhez
való csatlakozás,
teljes mértékben elvágott bennünket a nyugati
világtól.
1951-ben az Országos Tervhivatal már foglalkozott a dízelesítéssel. Különböző elképzelések születtek és a Ganz gyárban is foglalkoztak a dízelmotorok korszerűsítésének szükségességével. Az előzetes program szerint a tényleges tervezési munka csak 1953 őszén indult meg és ott kezdtük folytatni a munkát, ahol Jendrassik abbahagyta, tehát komoly lépés hátrányból kellett elindulni.
Ebben az időszakban Jendrassik munkatársai közül már csak kevesen dolgoztak a Motortervezési Osztályon és a műhelyekben. A legismertebbek ezek közül Jász Károly, aki Erőssy Lajos halála után átvette az osztály irányítását, Gombás Tibor , Tomasich Béla, Kump József, és Dékány Dezső. Trethán János, aki a motor kiséleteket irányította és Jendrassik jobb keze volt, betegsége miatt ebben az időszakban kiesett a munkából és csak tanácsaira lehetet időnként számítani. A fiatal tervezők közül, a meginduló munkákban Stéger Ferencre, Penyigei Lászlóra, Gazsi Istvánra és Ágotai Ferencre vártak a tervezői feladatok.
A fejlesztési munka
megindítója, szellemi és
konstruktív irányítója, Marton Vilmos volt, aki ekkor
már osztályvezető helyettesként
tevékenykedett. Ő 1948-ban jött az osztályra. Ekkor
már elismert motor
szakértő, az egyetemen meghívott előadó
és jó kapcsolata volt Brodszky Dezsővel,
korábbi Jendrassik
munkatárssal, aki egyetemi tanárként és
Ganz tanácsadóként is működött. Marton
Vilmos az osztályon belépésétől kezdve
fejlesztési feladatokkal foglalkozott. Ő
irányította a XII Jvf és a VIII JaTf motorok
feltöltési kísérleteit és jó
kapcsolatot alakított ki a Brown-Boweri céggel, akik a
motorokhoz a feltöltőket
szállították és a mérési
eredmények alapján, a feltöltő illesztéseket
is
segítették.
Marton Vilmos végezte a kísérleteket a
próbateremben
a VI JaT 110/150 típusú közúti
járműmotorral, valamint a kéthengeres 320/460
típusú hajómotorral, amelyek
kifejlesztésére -a meginduló egyéb
fejlesztő
munkák miatt- sajnos nem került sor. Szerzett tapasztalatai
és irodalmi
ismeretei, azonban alkalmassá tették, hogy vezető
konstruktőrként irányítsa a
nagyarányú fejlesztési munkákat.
Érdekes módon ő olyan konstruktőr volt, aki
maga nem tevékenykedett rajztábla mellett, de a tervezők
rajztábláit sorra
járva, képes volt 30 mérnök, vagy technikus
munkáját is irányítani.
Elképzeléseit és ötleteit úgy adta
át munkatársainak, hogy társszerzőként
tevékenykedett, elfogadva az általa
irányított munkatársak elképzeléseit
is, ha
azt a sajátjánál kedvezőbbnek találta.
Mivel sokat dolgozott próbateremben
dízelmotorokkal, munkáját az elméleti
ismeretek mellett, a megvalósíthatóság, a
gyakorlat jellemezte.
Az ipari minisztérium
elképzelése szerint, a Ganz
gyárat jelölték ki a
dízelesítés szellemi központjának. Négy
különböző furatcsalád
kifejlesztését
tűzték ki célul, 7,5
LE-től 2000 LE-ig terjedő teljesítmény
tartományban. A típusjelöléseknél a
löket-furat méreteket a továbbiakban cm-ben
jelölték.
A 9/13 típuscsalád egy és kéthengeres
kivitelben, víz és léghűtéses
változatban volt
tervbe-véve, 7,5-20 Le-ig terjedő
teljesítmény-tartományban, 1500-2000/perc
fordulatszám mellett. A motor főleg mezőgazdasági
célokra és stabil motorként
volt elképzelve.
A 13,5/17
típuscsalád
2, 3, 4, 6, és 12 hengeres kivitelének tervei
készültek el. A 6 hengeres motor készült
álló és fekvő kivitelben, a 12
hengeres pedig fekvő és V elrendezéssel. A motorok
teljesítmény tartománya
36-400 LE, 1200 és 1800/perc fordulatszám mellett. A motorokat stabil célra és
vasúti felhasználásra tervezték.
A 17/24 típuscsalád tervei 4, 6, 8, 12 és 16 hengeres
változatban
készültek, a 4, és 6 hengeresek
soros,
a 8, 12 és 16 hengeresek pedig V elrendezéssel. A motorok
teljesítménye 130-800
Le között volt tervbe-véve 1000-1200/perc
fordulatszám mellet. Ez a típus
elsősorban vasúti célokra készült,
motorkocsiba, motorvonatba, vagy tolató
mozdonyba, de stabil kivitelben is alkalmazták.
A 27/34 típuscsalád
tervei 6 hengeres soros és 12 hengeres V
elrendezésben készültek. Teljesítmény
tartományuk szívó, illetve feltöltött
kivitelben 500-2000 LE, 750-850/perc fordulatszám mellet. E
motorokat hajóba és
fővonali mozdonymotorba építve
kívánták felhasználni.
A 9/13
típusú motorok gyártására a Kismotor
és Gépgyár, a 13,5/17 motorokra pedig a
győri Wilhelm Pieck Gépgyár volt kijelölve. A 17/24
és a 27/34 típusok gyártása
a Ganz gyárban történt volna.
Ha összeszámoljuk a négy furatcsalád
típusait, akkor
18 különféle hengerszámú és
elrendezésű motor, a feltöltött
változatokkal
együtt 27 motor tervezése és
gyártása volt tervbevéve. Azt is
figyelembe kell venni, hogy a különféle vasúti
járműbe építéseknél,
elkerülhetetlen a típusok kisebb nagyobb
konstrukciós módosítása.
A fejlesztési
elképzelések ezt a bonyolult, sokrétű
feladatot nem mérlegelték megfelelően.
Ilyen nagyszámú motor, azonos időszakban való
fejlesztésére, még a legtőkeerősebb
nyugati vállalatok sem vállalkoztak volna. A
fejlesztési munkák
indításának leghátrányosabb
döntése volt, a feladatok erőviszonyainkhoz
túlméretezett célkitűzése!
Az
óriási
feladatra nem volt elegendő szellemi, technikai és anyagi
erőforrás. Hazai háttéripar
nem tudta megfelelően támogatni a fejlesztést. A
kohászatnál a legfontosabb
ötvöző anyagok hiányoztak és a
„takarék acélok”
felhasználását szorgalmazták. A
gyárban nem állt rendelkezésre a korszerű
gyártási technológiához
szükséges
gépi berendezés és próbaterem, valamint a
műszerezettség elavult volt. A
korszerű részegységek és anyagok beszerzési
lehetőségeit, a szigorú tőkés
import korlátozások akadályozták.
A fejlesztések ütemezésénél, csak a motorok konstrukciós terveire és a gyártási rajzok elkészítésére koncentráltak. Nem számoltak megfelelően a gyártási technológiák, a felszerszámozás és gyártóeszközök elkészítésének, valamint a próbatermi, üzemi és tartampróbák időszükségletével. A legnagyobb hiba az volt, hogy az első furatcsalád terveinek elkészülése után, azonnal elkezdődött a következő furatcsalád terveinek készítése, mielőtt a prototípuspróbák eredményei ismertté váltak. A négy furatcsalád konstrukciós rajzai 1953 végétől 1957 végéig, nagyon rövid idő alatt elkészültek. E munkák mellett még az importbeszerzés kiváltása érdekében, saját fejlesztésű turbófeltöltő és csavar-kompresszor tervezése is folyamatban volt, amelyek további kapacitásokat kötöttek le. Még turbófeltöltő gyár létesítésének tervei is felmerültek, amelyhez az alapvető feltételek nem álltak rendelkezésre.
A főtervek és a
gyártási rajzok elkészítése, csak a
motorfejlesztés első fázisának
tekinthető. 1955-től egymás után
készültek az első prototípus
motorok és a munkák feltorlódtak.
A tervezési munkában lekötött
mérnökök
mellett, nem jutott megfelelő képzett kapacitás a
kísérleti próbákra. Nem
számoltunk megfelelően az égéstér
kísérletek, feltöltés, segéd
üzemi
berendezések és a motor tartampróbák,
lebonyolításának
időszükségletével. A
tapasztalatok visszacsatolása a konstrukciókra, sok
módosítást igényelnek,
amelyeket át kell vezetni a gyártási rajzokon,
technológiai előírásokon. A
próbatermi próbák lebonyolítása
után, a tartós üzemeltetési és vonali
próbák
sikere esetén, kerülhet csak sor a
sorozatgyártásra. Úgy gondolom, hogy nem
érzékeltük eléggé azt, hogy a rajzok
elkészülése, még csak a jéghegy
csúcsának
tekinthető és a fejlesztés befejezése milyen nagy
munkát igényel.
Valószínű, ha
csak egyetlen
furatcsalád fejlesztési
tervét szorgalmazzák, nagyon sok kudarc és sikertelen
próbálkozás elkerülhető lett volna. A fejlesztés így
lényegesen rövidebb idő alatt
befejeződhetett volna és csak ennek sikeres
lezárása után -legfeljebb még
egy- nagyobb furatú motorcsalád
fejlesztését kellett volna tervbe venni.
A 17/24 típusú furatcsalád fejlesztése
A motorok fejlesztési programjába a következő célokat tűzték ki
Ezért a kitűzött célok hosszabb idő után, csak részben valósultak meg. A korszerű gyárthatóság miatti módosítások általában eredményesek voltak, de a motorok hengerenkénti teljesítménye és a fajlagos fogyasztás még hosszú időn át alig volt kedvezőbb a régi motorokénál. A típusválaszték csökkentés is csak részben valósult meg, mert az új JV 17/24 típusú motorok mellett, még tovább folyt a Jv 170/240 típusú motorok gyártása is. A XVI Jv 170/240 típusú motort, -a JV motorok sorozatgyártásának megindulása után is- még több mint 20 évig párhuzamosan tovább gyártottuk és a jól sikerült DVM-2 típusú mozdonyokba, több mint 1000 darabot építettünk.
A 17/24 típusú motorok főterveinek
felvázolása 1953
végén kezdődött. A V motorok főterveit Stéger
Ferenc, a soros motorokét Penyigei
László készítette. A regulátor tervezésével Gazsi
István, a befecskendező szivattyú
korszerűsítésével
Ágotai Ferenc foglalkozott. A motorok fontosabb
alkatrészeinek szilárdsági
számításait Gombás Tibor
készítette. A soros motorok fejlesztése nem
sokáig
játszott szerepet. A 4 és 6 hengeres soros
motorokból csak 2-2 db prototípust
készült, amelyeket az égéstér
és segédüzemek próbáihoz
használtak fel és minden
erőt a V motorok fejlesztésére fordítottak.
A JV 17/24 típusú motorok
kialakítása
A
V motorok kialakításánál fontos szerepet
játszott
az a körülmény, hogy korábban a motorok
többségét forgóvázba
építették. Ezért a
motor méretének és súlyának
csökkentése fontos szerepet kapott. E miatt
megmaradt a hengersorok 40 fokos döntése. A V hengersorok
között, egyetlen
vezértengelyen lévő bütykökről
történt a szelepek mozgatása. A befecskendező
szivattyúkat és a regulátort a vezértengely
fölött helyezték el, míg a többi
segédüzem a motor elejére került.
Elmaradtak az öntöttvas hengerpárok és a
könnyűfém
forgattyúházba nedves hengerperselyek kerültek. A
páros hengerfejek helyett,
egyedi hengerfejek készültek. A könnyen
megmunkálható alumínium forgattyúház
alkalmazását, a súlycsökkentés mellett
az is indokolta, hogy ez volt az
egyetlen fém, amely hazai nyersanyagból
előállítható. Az alumínium
forgattyúházat -ebben a motor nagyságrendben-
más motorgyárak általában nem alkalmazták. A
későbbi teljesítmény
növelésének a könnyűfém
forgattyúház, valamint a túlzott
súlycsökkentés
céljából végrehajtott forgattyús
mechanizmus kialakítás volt a szilárdsági
akadálya.
A viszonylag keskeny forgattyúházat tovább
gyengítette az a kialakítás, hogy a hajtórudak
-dugattyúval együtt- az oldalablakon át, a
hengerfejek leszerelése
nélkül kiszerelhetők. Ez tényleg
megkönnyíti a dugattyúk, dugattyúgyűrűk és a csapágyak ellenőrzését. Az
egyedülálló megoldás azonban, a nagyobb
oldalablakok miatt gyengítette a forgattyúház
merevségét.
A korábbi alumínium dugattyú kivitele alig
változott. A dugattyú hűtése csak a
hajtórúdfejből kiáramló olaj
fecskendezésével történt. Gyűrűtartó
betét nem került alkalmazásra. A
homoköntésű dugattyú csak később
módosult kokilla öntésűre. Előrelépést
jelentett a kopásállóbb krómozott
dugattyúgyűrűk alkalmazása

A forgattyústengely függőcsapágyban ágyazott és a mellső tengelyvégen olajos lengéscsillapító csökkentette a torziós lengéseket. A tengelyt először a régi módon előkovácsolt tömbből, forgácsolással alakították, majd később a Diósgyőri Gépgyárban áttértek a részsajtolási eljárásra, amikor az előkovácsolt rudat löketenként sajtolták előméretre, ami a szálelrendezést kedvezőbbé, a tengelyt erősebbé tette. A forgattyútengely szilárdsága az alkalmazott csap és kar méretek mellett, így sem bizonyult elegendőnek, amit a később jelentkező sérülések jeleztek, ezért utólag a tengelyt módosítani kellett.
A hajtórúd rendszernél a villás és közrefogott hajtórúd választása, nem bizonyult szerencsésnek. Igaz, hogy a korábbi V motoroknál alkalmazott golyvás hajtórúd sem volt ideális. Megmunkálása is bonyolult volt és a két hengersor lökete kismértékben eltért egymástól. A villás hajtórúd megoldás, amelyet a forgattyúház ablakon keresztüli dugattyú kiszerelés miatt is alkalmaztak, végképpen nem elégítette ki a kitűzött egyszerű gyárthatóság elvét. A három részből álló hajtórúd megmunkálása, egymáshoz illesztése és a fej futófelületének edzése, -ami kopás esetén csak két lépcsős utánmunkálást tett lehetővé- sok problémát okozott
A hajtórúdfej a
szárhoz először sík osztással
csatlakozott, majd szilárdsági okokból át
kellett térni az íves csatlakozásra,
de ezt is még tovább kellett erősíteni. A fej
két része fogazással illeszkedett
egymáshoz. Az első változatnál a szárban
a hosszú, kis átmérőjű kenőolajfurat elkészítése, a gyártásnak
nehézséget okozott. Engedve a technológusok
kérésének, a fejből a dugattyúcsapszeg
furathoz vezető kenő és hűtőolaj áramlását, a
hajtórúd szárhoz rögzített külső
csővel oldották meg. A hajtórúdszár
közepén
átmenő rögzítőfuratnál rövid idő
után repedés, majd hajtórúdszakadás
következett be. Ezért vissza kellett térni a
fúrt kenőolaj vezetésre. Az
egymás melletti hajtórúd megoldás,
konstrukciós és gazdaságos
gyárthatóság szempontból is, sokkal
előnyösebb lett volna!
Az egyedi hengerfej kialakítása, öntészetileg nem volt egyszerű. A nagy átmérőjű előkamra miatt, a szelepek közötti gát kielégítő növelése nem volt lehetséges, valamint kopásálló szelepülés betétek beszerelésére sem volt lehetőség. Ezért gátrepedések és szelepülés kopások jelentkeztek, amelyen a később módosított, megfelelően irányított fúrt hűtővíz járatok segítettek. A hazai gyártású szelepacélok nem váltak be, ezért osztrák előkovácsolt Böhler szelepeket vásároltunk. A hőálló kétlyukú előkamrák élettartama nem volt kielégítő. A megfelelő gyártás technológiájának kialakítása hosszadalmas volt, míg a pohár alakú sajtolások meghozták a kellő eredményt.

A motorok először száraz
teknős kivitelben
készültek, ezért kettős kenőolaj szivattyú
került a motor homlokára. A nagyobb
teljesítményű, de kisebb nyomásra
beállított ürítő-szivattyú,
durvaszűrőn
keresztül szívta ki az olajat a forgattyúház
alsórészből és a hűtőn
keresztül nyomta a külső olajtartályba.
A nagyobb nyomású szivattyú az
olajtartályból juttatta el az olajt a
kenőhelyekre. Az olaj
szűrését résszűrő
biztosította. Később a motorok már nedves teknős
kivitelben is készültek.
Az import alkatrész vásárlások
elkerülése érdekében,
hosszadalmas és költséges konstrukciós,
valamint próbatermi
kísérletek folytak. Például a
vízszivattyú csúszógyűrűs
tömítés kiváltása
érdekében végzett kísérletek is
költségesnek bizonyultak, holott a nyugati
beszállító cégek néhány
márkáért
szállítottak jól bevált
tömítést. Végül is
észszerűségi okokból a Goetze
tömítés került bevezetésre.
Ugyancsak sokba került a hengerfej és
forgattyúház
közötti, valamint a hengerperselyen lévő hő és
olajálló gumigyűrűk hazai
gyártásból való erőltetése. A
szakszerűtlen gyártású hazai gumigyűrűk,
rövid
időn belül megfolyósodtak és a motorok
munkaigényes szétszerelésének
költségei,
többszörösét tették ki, a nyugati
szakcégtől olcsón beszerezhető
gumitömítések
értékének. Ennek belátása időben
és pénzben is, sokba került.
A Jendrassik befecskendező szivattyút, -elvi
működésének megtartása mellett-
korszerűsítették. A szivattyú elemeinek
löketét
szabályozó rúd, a korábbi egyoldali
ékek helyett, kettős mozgóékeket kapott,
amellyel a szabályozási út rövidült. E
mellett a szivattyúba tulfordulat
védelem került beépítésre, amely a
motor megfutása esetén, a befecskendező
dugattyúkat a felső holtponti állásba helyezve,
megszüntette a befecskendezést és
leállította a motort.

A tervezési és rajztermi munkák,
természetesen a kor
körülményei mellett folytak. Akkor még az
elektronikus számítógép nem volt
ismert és elérhető állapotban. A
számításokat tekerős mechanikus kézi
számítógéppel és logarléccel
végezték. A gyártási és
összeállítási rajzok
tussal készültek, mert az akkori
másológépekkel csak így lehetett a
gyártás és
dokumentáció részére, megfelelő
minőségű rajzmásolatokat előállítani. A
gyors
tervezési munkákat és gyártási
rajzokat, nem követte időben a dokumentációk
készítése. A leírások,
kezelési utasítások és az alkatrész
jegyzékek, csak
késve kerültek kiadásra.
A 4 és 6 JS 17/24
típusú motorok prototípusai
1955-ben készültek el, de 1956 év elején
már a 12 JV 17/24 motor prototípusa is
próbapadra került. A prototípus próbák
a soros motorokkal indultak, amelyeken
az égéstér kísérletek és a
segédüzemi berendezések próbáit
végezték, de a
súlyponti munka hamarosan áthelyeződött a 12
hengeres motorra. A 12V motorok
próbatermi kísérleteit Török
József, a soros motorokét pedig Szabó Alajos
irányította.
A kísérleti próbaterem a nagy feladatra nem volt
felkészülve. A vízfékek elavultak voltak,
mérőberendezések és korszerű műszerek
nem álltak rendelkezésre. A motorok alapozása, a
hűtővíz, üzemanyag ellátó
rendszerek és a kipufogógáz elvezető
gyűjtőcsövek, csak fokozatosan lettek
kiépítve. Képzett motorszerelőkben nem volt
hiány, de megfelelő gyakorlattal rendelkező
kísérletvezető mérnökből nem volt elegendő.
Ez csak lassan töltődött fel,
amikor a tervezési munkákról a próbaterembe
mérnököket irányítottak.
Egy kis létszámú kísérleti műhely is
létesült, de
ennek kapacitása elégtelen volt. A nagyobb munkadarabok
megmunkálását a
produktív műhelyeknek kellett végezni, de az ilyen
munkák nem kaptak
elsőbbséget, a produktív gyártással
szemben. A kísérleti műhely később sem
tudta ellátni feladatát, mert a gyárvezetés
nem érezte eléggé ennek fontosságát
és a műhelyt -prémiumokkal ösztönözve-
felhasználta a tervteljesítéséhez
szükséges sorozatmunkák elvégzéséhez.
A prototípus motorok típuspróbái alig
kezdődtek el,
amikor már üzletkötés történt az
Egyiptomi Vasúttal és a MÁV-val. Az Egyiptomi
Vasútnak 100-nál több DHM-1 típusú
dízel-hidraulikus erőátvitelű tolatómozdonyt
adott el a gyár 12 JV 17/24 motorral, valamint 20 három
részű motorvonatot 12
JVF 17/24 típusú motorral. A MÁV az egyiptomi
tolatómozdonyokkal lényegében
megegyező, 50 db DHM-2 típusú tolatómozdonyt
rendelt, szintén az új motorral.
A Ganz, a jelentős számú járműbe, már nem
akarta a
régi motorokat építeni, ezért
döntött a fejlesztés kezdeti szakaszában
lévő,
kipróbálatlan motorok
alkalmazásáról. A döntés
elhamarkodottnak bizonyult,
amely nem csak anyagi hátrányokkal járt, hanem a
motorok fejlesztésének
időtartamát is jelentősen kitolta. Valóban igaz az a
megállapítás, hogy a
gyár a rajztábláról adta el a motorokat! Az új motorokról
tájékozódásra a gyárba
érkezett egyiptomi vasúti szakembereknek, még a
rajztáblán lévő befejezetlen
összeállítási rajzokról
magyarázták, az új szerkezeti elemek
működését. Ekkor
még a prototípus motorok próbatermi
próbái csak folyamatban voltak, a tartam és
vonali próbák pedig el sem kezdődtek.
1956-ban már megkezdték az egyiptomi járművekbe
kerülő motorok sorozat gyártását. Ezt egy
időre megszakította az októberi
forradalom, de 1957-ben az első tolatómozdonyok már
kiszállításra kerültek.
1958-ban pedig elkezdődött a MÁV tolatómozdonyok
és az egyiptomi három részű
motorvonatok szállítása. A motorok
próbatermi átadási szakaszában már
jelentkeztek az első hibák, amelyek közül –a
kisebb jelentőségű hibák sorozata
mellett- a hengerpersely perem szakadások és a
hajtórúd törések voltak a
legsúlyosabbak.
Ebben a kritikus időszakban teljes erővel folyt még a másik három furatcsalád tervezése, sőt Győrben elkészültek a 13,5/17 furatcsalád első prototípusai és 1957 végén, a Ganz gyárban két 6JSF 27/34 hajómotor prototípusa is a próbaterembe került. Ez utóbbi motorhoz a hajtóművet is a gyár készítette. A hajó szállításokhoz a gépegységek elkészítésének időpontját, a minisztérium nagyon sürgette és a bonyolult távvezérlési program, a berendezések elkészítése, ezek próbatermi összehangolása is a Ganz gyárra hárult.
A Motortervezési Osztály létszáma nem bővült jelentősen. A különböző furatcsaládok még folyamatban lévő konstrukciós munkái és a legyártott különböző hengerszámú prototípusok próbatermi kísérletei, minden erőt lekötöttek. Így a 17/24 típusú motorok egyre terebélyesedő problémáinak megoldására, nem jutott elegendő erő. A próbateremben egyetlen prototípus motornál felmerülő konstrukciós hiba megoldása, nem okoz rendkívüli feladatot, mert csak kevés módosított alkatrészt kell legyártani. De a sorozatgyártás közben felmerült problémák megoldása, a konstrukciós módosítások, már óriási zavart okozhatnak. Ez a gyártási és technológiai korrekciók mellett, rendkívüli szervezést kíván. A különféle gyártási fázisokban lévő alkatrészeket módosítani, vagy selejtezni kell és új anyagbeszerzési és gyártási folyamatot kell indítani, ami megzavarja a már folyamatban lévő termelést. Még nagyobb gondot okoz, ha a hibát már kiszállított járműveknél kell orvosolni.
Sajnos ezek a gondok Egyiptomban és a MÁV-nál is
hamarosan jelentkeztek. A járművek időszakos kivonása a
forgalomból, a
javításhoz szükséges alkatrészek
kiszállítása, a motorok megbontása, a
garancia
szervizekre nagy feladatot hárított. A vasutak jogosan
elvárják, hogy a
megvásárolt járműveket, a biztonságos
üzem mellet, a lehető legnagyobb
mértékben kihasználják. A szervizeink
mindent megtettek az üzem
folyamatosságának biztosítása
érdekében, de a nagyobb hibákat a motorokon csak
a gyárban lehetett javítani. Ezért
Egyiptomból jelentős számú motor
visszaérkezett a gyárba, amelyek helyett
módosított motorokat szállítottunk a
vasút részére. Ez „egyiptomi
csapás” néven maradt fenn a gyári
szóhasználatban.
A garanciális kötelezettségünk
teljesítésével ugyan visszanyertük az ER
bizalmát, de ez nagyon jelentős
többletköltséget okozott a gyárnak.
A Ganz gyár tehermentesítése érdekében a XVI Jv 170/240 típusok gyártását áthelyezték a MÁVAG-ba. Ott is új motorszerkesztési osztály létesült, melynek elsődleges feladata a gyártási dokumentációk átvétele és a gyártás előkészítése volt, mert ekkor a MÁVAG-ban már elkezdődött az M-44 típusú mozdonyok gyártása. 1959-ben a két gyárat Ganz-MÁVAG néven egyesítették, de a MÁVAG motorszerkesztési osztálya még párhuzamosan működött, a Ganz motorszerkesztési osztályával.
A hibák kiküszöbölése érdekében 1959-ben elkezdődtek a 17/24 típusú motorok terveinek felülvizsgálati munkái. Első lépésként a rajzok átvizsgálását végezték csereszabatossági szempontból. E munkák „csésítés” néven maradtak meg a köztudatban. Következő lépésként „szériásítás” néven folytatódtak a gyors tervezés miatt jelentkezett konstrukciós hibák javítása. Az elmaradt prototípus tartampróbák is folyamatosan lebonyolításra kerültek. A 12 JV 17/24 típusú motorral 1960-ban 2000 órás tartampróbát bonyolítottak le, melynek első szakasza ORE próba volt. 1961-ben pedig a 12 JVF motorral végeztek ORE próbát. A leírt intézkedésekkel a motorok alapvető hibáit sikerült kiküszöbölni és a kiszállított járművek folyamatos üzemét biztosították. Időközben a Jugoszláv, Lengyel és az Argentin vasutakkal jelentős vasúti járműszállítási szerződéseket kötöttünk és ezekbe a járművekbe is már 17/24 típusú motorok kerültek beépítésre. E rendkívüli erőfeszítések mellett, párhuzamosan folytak a többi furatcsaládok konstrukciós munkái, a prototípusok legyártása és prototípusok próbái.
A J 13,5/17
típusú furatcsalád
fejlesztése
A J 13,5/17 típusú
furatcsalád tervezési munkái
1955-ben kezdődtek és 1956 közepén fejeződtek be. A
fejlesztési munkák
párhuzamosan folytak a 17/24 típusú
motorokéval és a típuscsalád 9
különböző
hengerszámú és henger elrendezésű
motorjainak konstrukciós munkái, újabb erőket
kötöttek le. Azok a fiatal mérnökök, akik az
1950-es 60-as években jöttek a
Ganz gyárba, rendkívüli lehetőségeket kaptak
pályájuk kibontakozásához. Ma már
elképzelhetetlen, hogy egy fiatal mérnök szinte
azonnal kiemelkedő konstrukciós
feladatokat kapjon, figyelemmel kísérje a
prototípus építését és
kísérlet
vezetőként irányítsa a próbateremben a
motor fejlesztését. Én
még azt a lehetőséget is megkaptam, hogy a
tartampróbák és a vonali próbák
után, a Burmába szállított vonatok
üzemeltetésében és a garancia
lezárásában is részt vehettem.
A 13,5/17 típuscsalád 135 mm furat
választása,
valószínű a népszerű VI JaR 135 motor tapasztalatai alapján történt,
bár ennek lökete valamivel hosszabb volt. A rövidebb
löket a fordulatszám
növelését tette lehetővé. A 2-12
közötti hengerszám, a teljesítmény
tartományt
a korábbi típus 120 LE-jével szemben, 36 LE-től
400 LE-ig kibővítette, stabil
változatnál 1500/perc, vasúti motornál
1650/perc fordulatszám mellett. A
2-4 hengerszám közötti motorokat stabil
célokra tervezték, az e fölöttieket pedig
vasúti járművekbe.

A győri Magyar Vagon és Gépgyár 1957-ben
elkészítette a motorcsalád kéthengeres
álló, valamint a 6 hengeres fekvő
elrendezésű motorok prototípusát és a
próbatermi kísérletek a Ganz gyárban, a
17/24 típusú motorokkal párhuzamosan elkezdődtek.
A két hengeres motoron
folytak az égéstér kísérletek
és a 6 hengeres fekvő motor fejlesztése is
sürgőssé vált, mert a motort rövidesen
eladták a Burmai Vasút részére
készülő 4
részű motorvonatokba, melyekbe motorkocsinként 2-2 db 6
JSH 13.5/17 típusú
motor beépítése volt tervbe véve. Sajnos
itt is jelentkeztek a rajztábláról
eladott, megfelelő típuspróba nélkül
kibocsátott motoroknál, óhatatlanul felmerülő
problémák.
A győri gyár a motorok fejlesztésénél
komoly
partnernek bizonyult. A kísérletek folyamán
felmerült módosítási igényekre
gyorsabban reagáltak, mint a Ganz gyár és a
szükséges alkatrészeket rövid idő
alatt biztosították. Rácz Sándor a
Motorszerkesztési Osztály vezetője, valamint
Kapuváry Jenő -mindketten Kossuth díjasok- sokat tettek a
motorgyártás mielőbbi
felfutása érdekében. Az
égéstér kísérletek kedvező
eredményei után, hamar
megkezdték a több hengeres soros motorok gyártását is.

A 6 JSH 13,5/17 típusú motorral 100 órás tartampróbát a Ganz gyár bonyolította. Az ellenőrző szétszerelés alkalmával kiderült, hogy az öntött kivitelű könnyűfém főcsapágy kengyelek elrepedtek, ezért gyors módosításra volt szükség. A motor átépítése után megismételt 100 órás próba, már sikeresnek, de nem elegendőnek bizonyult.

A fekvő motor rövid vonali próbájára is sor került, a MÁV egyik Bc motorkocsijába beépítve. Ugyancsak próbák folytak a motor csavarkompresszorral történő feltöltésével. A rendkívül nehezen gyártható és zajos csavarkompresszor, nem hozta meg a várt eredményt, ezért a feltöltési kísérletek abbamaradtak.
1960-ban a Burmai Vasút részére készült motorvonatok kiszállításra kerültek, amelyek az Irravady deltában közlekedtek. A négy padlóalatti motorral, mechanikus erőátvitellel, trópusi körülmények között üzemelő vonatok, állandó gondos karbantartást igényeltek. A vonatok szervizünk burmai tartózkodása alatt, a garancia idő végéig, folyamatosan üzemeltek, de távozásunk után a nehezen hozzáférhető berendezések karbantartásával, a képzetlen vasúti személyzet nem tudott megbirkózni. A karbantartások és főjavítások elmaradtak és a vonatok hat év múlva már teljes felújítást igényeltek volna, de erre nem került sor. Burmában ekkor az elővárosi vasúti forgalomban közlekedő német motorvonatokban már megjelentek a lényegesen olcsóbb, kisebb teljesítményre visszakorlátozott, közúti járműmotorok.
A 13.5/17 típusú motorok
hosszabb tartampróbáját, a
6 hengeres álló motorral, Győrben
bonyolították le. Először 100 órás
UIC, majd
840 órás ORE próbát végeztek
és változó terheléssel, összesen 2000
órás nyúzó
próbát 1961 elején
fejezték be.
A győri gyár a
típusválasztékot tovább növelte
és
saját szerkesztési osztályán -Marton
Vilmos közreműködésével- megtervezte a
típuscsalád 12 hengeres V elrendezésű
változatát is, 400 LE teljesítménnyel. A
győri Magyar Vagon és Gépgyárban ekkor még
folyt a vasúti járművek gyártása,
többek között a Lengyel Vasút
részére készülő Ganz motorkocsikhoz ők
gyártották
a mellék kocsikat. A 12JV 13.5/17
típusú
motorokat 350 LE teljesítménnyel M-38
típusjelzésű kis mozdonyokba
építették,
amelyeket tolatási és mellékvonali
szolgálatra használtak. E mozdonyokból 7 db
készült és a MÁV-nál, valamint
később ipartelepeken alkalmazták. Ezen kívül
a
12JV 13,5/17 típusú motorokat
beépítették az Úttörő Vasút
mozdonyaiba is.
A 13,5/17 típusú motorok mellékvonali
motorkocsikba
építését is tervbe vették. E
tervekből a Rába-Balaton motorkocsi valósult meg,
melybe két 6JSH 13,5/17 típusú motort
építettek. E motorkocsiból két db
készült, melyek először a Balaton mellett, majd a
GYESEV vonalain közlekedtek. Később
a motorokat kicserélték Rába MAN
motorokra. Elkészült a 12JHS fekvő motor prototípusa
is, de ennek
felhasználására már nem került sor.
A 9/13
furatcsalád fejlesztésének tervét a
Ganz programjába felvenni
–véleményem szerint – nem volt
szerencsés. Az elképzelés, hogy a Ganz legyen a
dízelesítés szellemi központja,
nagyon jól hangzó, de nem volt
kellően megalapozott. A
Motorszerkesztési Osztály sem
létszámában, sem
felkészültségében, nem volt elég
erős arra, hogy négy különböző
motorcsaládnak nem csak a konstrukciós munkáit,
hanem további fejlesztési és szinten
tartási feladatait azonos időszakban
végezze.
A Kismotor és
Gépgyár gyártotta ebben az időben a Jendrassik
motorok legkisebb furatú JmC 130
típusú motorjait nagy darabszámban, főleg stabil
célokra, de saját tervezésű
kisebb furatú motorokat is készített.
A
9/13 típusú motorcsalád
gyártását a tervek szerint itt
képzelték elindítani.
Az egy és két hengeres stabil motorok 7,5-20 LE-ig
terjedő teljesítményére, ebben az időszakban
már az igények is lecsökkentek. Az
országban befejeződött a villamosítás
és a stabil motorok helyét nagyrészt
átvették az elektromos motorok. A mezőgazdaságban
a traktorok száma gyorsan
szaporodott és a hozzájuk
csatlakoztatható munkagépek is csökkentették
a kisebb stabil dízelmotorok
iránti igényt.
A 9/13 típusú
motorok hengerteljesítménye 7,5 LE, 1500/ perc
fordulatszám mellet és a
fordulatszámot 2000/percre növelve a
hengerteljesítmény elérte a 10 LE-t. A
motorok tervezése 1956 elején kezdődött és
egy éven belül befejeződött. Ebben
az időszakban már a 17/24 típusú motorok
fejlesztésének gondjai lekötötték a
Motortervezési Osztályt és a 13,5/17
furatcsalád tervezésének
utómunkálatai is
még folyamatban voltak.
A vízhűtésű motorok terveit Ágotai Ferenc, a léghűtésű motorokét pedig én készítettem. Léghűtésű motorok korábban nem készültek a Ganz gyárban. A motorok tervezésénél a program indításakor kitűzött alapelvek érvényesültek. Tehát ennél a motorcsaládnál is maradt a Jendrassik égéstér és befecskendezési rendszer. A motorok indítása elektromos indítás helyett kézi indítással történt. A vízhűtéses motor kialakítása hasonló volt, mint a 13,5/17 típus kisebb hengerszámú soros motoraié. A léghűtésű motornál elmaradt az egybeöntött hengerblokk rendszer és a henger, valamint a hengerfej hűtőbordázattal készültek. A hűtőventillátor a lendítőkeréken volt elhelyezve és terelő lemezek irányították a hűtőlevegőt a bordázott hengerhez és hengerfejhez.
A prototípus gyártása a Kismotor és Gépgyárban történt. A motorok közül csak a 2JSL 9/13 típusú léghűtésű motor készült el. Ennek fékpadi próbái biztatóak voltak, a motor fajlagos fogyasztása kedvezően alakult. A prototípus próbák azonban nem folytatódtak, mert a Kismotor és Gépgyár a saját tervezésű motorját kívánta sorozatban gyártani. A program folytatása esetén a várható eredményeket nehéz lenne megbecsülni.
E motorcsalád fejlesztési munkái, fiatal mérnökök diplomamunkájához volt hasonló, azzal a felejthetetlen élménnyel, hogy a tervező a motorok egy példányát, nem csak a rajzlapon, hanem működőképes állapotban is láthatta. Ez a mérnökképzésnek ma már elképzelhetetlen és nem is a legolcsóbb formája, amely ugyan a gyár részére nem eredményezett értékelhető sikert, de talán a programban részvevők számára, a tapasztalatok hozzájárultak szakmai életútjuk további alakulásához. Mivel a Ganz gyár ebben az időszakban gyarapodó fejlesztési problémáival volt elfoglalva, a legkisebb motorcsalád továbbfejlesztését nem szorgalmazta, és a program, tervezési gyakorlatként zárult.
A 27/34
típusú furatcsalád tervezése
A 270 mm furatú motortípus
tervei már Jendrassik
György programjában is szerepelt. Jendrassik jól
látta, hogy a vasutaknál a
gőzvontatást hamarosan felváltja a
dízelvontatás és a
dízelesítés nem állhat
meg a mellékvonali és
tolatószolgálatnál. A tehervonatok
vontatásához, de a
nagy sebességű gyorsvonatokhoz is, nagyobb
teljesítményű dízelmotorokra van
szükség. A negyvenes években még
Európában nem voltak ilyen
nagyteljesítményű
dízelmozdonyok, de az Egyesült Államokban már
megjelentek.
Jendrassik György távozása után Erőssy Lajos
készítette el a XVI Jv 270/340 típusú
mozdonymotor terveit. A motor
feltöltéssel 2000 LE teljesítményre volt
tervezve, de megfelelő feltöltő
hiányában, teljesítménye csak 1450 LE volt
750/perc fordulatszám mellett. A
motor prototípusa késve, csak 1953-ban
készült el. Tartampróba nélkül, a motort
mozdonyba is beépítették de a
futópróbák alatt
hajtórúdszakadás miatt, a vonali
kísérletek megakadtak és folytatásukra
már nem került sor.
Ebben az időben már folyamatban volt az új motorok
tervezése és a programban nagy
teljesítményű mozdonymotor létrehozása is
szerepelt. A 27/34 típusú motorok tervezése
1954-ben kezdődött és 1955
szeptemberében fejeződött be. A tervek 6 hengeres soros
és 12 hengeres V
elrendezéssel készültek, szívó
és feltöltött kivitelben. A 6 hengeres motort
stabil, hajó és mozdony üzemre tervezték,
míg a 12 hengeres V motort
nagyteljesítményű mozdonyba szánták
és a XVI Jv 270/340 típusú motort,
korszerűbb kialakításával kellett volna
kiváltani. A soros motor tervezett
maximális teljesítménye feltöltött
kivitelben, stabil és hajómotorként, 800 LE,
750/perc fordulatszám mellett, a V motoré pedig 2000 LE 850/perc fordulatnál.
A motorok elrendezése hasonló a 17/24 típusú motorokéhoz, azzal a különbséggel, hogy a soros és a V motornál is a forgattyútengely alulról támasztott. A forgattyús szekrény a hengerblokk alsó síkjánál osztott. Az alsó rész keresztmetszete U alakhoz hasonló, ez könnyű és merev kialakítást tesz lehetővé. A forgattyúház alsórészt és a hengerblokkot hosszú horgonycsavarokkal kötötték össze, így az erőfolyam a főcsapágyaktól a hengerfejig rövid úton vezették. A 27/34 típusnál is a forgattyúházon olyan nagyméretű ablakokat alakítottak ki, melyeken keresztül a hajtórudak és a dugattyúk kiszerelhetők. Mind a soros, mind pedig a V kivitel forgattyúházai öntött alumínium ötvözetből készültek, ami ilyen nagyméretű motoroknál szinte egyedülálló.

Először két soros kivitelű 6 JSF 27/34 motor prototípusa készült el és hajó erőforrásként volt rá igény. A motor nem reverzálható, ezért külön hajtómű készült hozzá. A távvezérlési berendezés terveit is a Motortervezési Osztály készítette, amellyel a motor üzeme a hajóhídról irányítható. A motorokkal a tartós próbák a kísérleti próbateremben folytak, a szovjet tengeri regiszter képviselőjének felügyelete mellett. A motorok próbatermi kísérleteit Ferenc Imre és Munteán György irányították. A motorok fejlesztését felsőbb utasításra 1959 novemberében leállították és a hajómotor gyártást a Láng Gépgyárban folytatták.
A 12 JVF 27/34 típusú motorhoz, bár az
alkatrészek
gyártása folyamatban volt, a prototípus már
nem került összeszerelésre. Így a
hazai nagyteljesítményű mozdonymotor, a korai
elképzelések ellenére, nem
valósult meg. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy 1960-ban a MÁV vonalain már
futottak a NoHAB és a Krauss-Maffei
bemutató mozdonyai.
A Gazdasági Bizottság az évben
döntött 20 db nagyteljesítményű mozdony
importjáról és az első NoHAB mozdonyok
1963-tól üzembe álltak. 1965-től
pedig az M62 típusú szovjet mozdonyok nagy számban
érkeztek hazánkba.
Így a 27/34
típusú motorcsalád fejlesztési
munkái is
kárba vesztek! Ha
a számos típusra
szétforgácsolt, szellemi és fizikai munkát,
kezdettől fogva csak a 17/24 típusú
motorcsaládra fordítjuk, akkor ennek kifejlesztése
1960-ban befejeződhet. Ekkor
lett volna célszerű elindítani egy nagyobb furatú
motorcsalád tervezését,
amellyel talán a licencvásárlást is
elkerülhettük volna.
A 17/24
típusú motorok
továbbfejlesztési munkái.
A
fejlesztések befejezése előtt járműbe
épített és kiszállított 17/24
típusú motorok konstrukciós
problémái után megtett intézkedések
-„csésítés”,
szériásítás és a késve
lebonyolított tartampróbák után,- 1960
táján jutottak a
motorok olyan érettségi állapotba, hogy a
vasutaknál már nem jelentkeztek
jelentős üzemeltetési problémák. De
még további intézkedések váltak
szükségessé. A Ganz és a MÁVAG
gyárak egyesítése után további
erősítésként,
felsőbb utasításra a gyárba érkezett, a
Járműfejlesztési Intézetből
Kovácsházy Ernő három munkatársával
és a Vörös
Csillag traktorgyárból Korbuly János.
A kétségtelen
kitűnő szakemberek átirányítása jó
gondolat volt, de a fejlesztési elképzelések
megosztottá váltak. A Marton Vilmos vezetésű
Motortervezési Osztály mellett, a
volt MÁVAG motorszerkesztése -amely kezdetben
Általános Fejlesztési és Kutatási
Osztály, majd Jármű Profil Iroda néven- Zerkovitz
Béla irányításával,
párhuzamosan működött. Rövidesen új
Motorfejlesztési Osztály is alakult,
Kovácsházy Ernő vezetésével. A három
párhuzamosan működő tervezési osztály
között elkerülhetetlen volt a rivalizálás.
Később Kovácsházy Ernő lett a főkonstruktőr, 1975-ben bekövetkezett haláláig. A Kossuth díjas Kovácsházy Ernő, nagyon jó elméleti képzettséggel és rendkívüli konstrukciós érzékkel rendelkezett. A rajztáblán gyorsan felvázolta elképzeléseit és ezekhez mereven ragaszkodott. A gyakorlati munkában nem volt olyan járatos, mivel korábbi munkaköreiben a gyártással és üzemeltetéssel ritkán került kapcsolatba.
A legnagyobb probléma az
volt, hogy a gyár élén
gyakran változó igazgatók között, nem
akadt olyan műszaki képzettségű és
erélyes vezetői készséggel rendelkező
irányító, aki a párhuzamosan működő
szellemi erőket, a siker érdekében egységbe tudta
volna kovácsolni. Ezért sok
volt az egymástól eltérő fejlesztési
próbálkozás.
.
17/24 típusú „K” motorok kísérletei
A 17/24 típusú Jendrassik
égésterű motor
átalakítását közvetlen
befecskendezésűre, a két gyár
egyesítése után, az
Általános Kutatási és Fejlesztési
Osztály kezdeményezte. A motor új
négyszelepes hengerfejet kapott, centrális
porlasztóval, perdületet biztosító
szívócsatornákkal. Természetesen a
szelepmozgató rendszert is módosítani
kellett. A dugattyútetőt Hesselman típusura
alakították. Az üzemanyag befecskendezést
először Friedmann-Mayer, később PAL befecskendező
szivattyúval oldották meg.
Elkészültek a 4 KSF, 8 KVFE, 12 KV, 12 KVF, 16 KVF,
16 KVE , valamint a 16 KV típusváltozatok tervei. Az első
4 KSF prototípusmotor
1960-ban került a próbaterembe. A
forgattyútengelyét gömbgrafitos
öntöttvasból
készítették, ami nem bizonyult szerencsés
megoldásnak. Később a nagyobb
hengerszámú motorok is elkészültek, a 12
hengeres változatot motorkocsiba, a 16
hengeres motort pedig mozdonyba építve
kipróbálták.
A közvetlen befecskendezés kétségtelen előnye volt a szívóváltozatban is elérhető nagyobb effektív középnyomás és a kedvezőbb üzemanyag fogyasztás. De a konstrukciónak számos gyenge pontja is akadt és a próbák nem mutattak egyértelmű pozitív eredményt. A feltöltési kísérletek során, a nagyméretű, vízhűtéses BBC feltöltők kiváltása érdekében, kipróbáltak kisméretű radiális feltöltőket is. Így pl. a 16 hengeres motorra 4 db Holset típusú feltöltőt szereltek. Ezek azonban a gyakorlatban nem váltak be.
A közvetlen befecskendezésű motor
fejlesztésének
legfőbb korlátja volt, hogy fejlesztését az
előkamrás J 17/24 típusú motorok
konstrukciójára alapozták. A fődarabok, elsősorban
a könnyűfém forgattyúház és
a gyenge forgattyús mechanizmus, lehatárolták a
nagyobb teljesítmény elérését.
Ezek ugyanis nem voltak a közvetlen befecskendezéssel
együtt járó lényegesen
magasabb csúcsnyomásra méretezve, amelyek
szilárdsági problémák
fellépését
eredményezték.
Végül a próbatermi és üzemi
próbák negatív
tapasztalatai alapján, a 17/24 típusú motorok
átalakítását közvetlen
befecskendezésűre abbahagyták és a Jármű
Profil Irodában a fejlesztéssel
foglalkozó munkatársakat áthelyezték a
Motortervezési Osztályra.
A 17/24 típusú motorok
kisebb technológiai és szerkezeti
módosításai után, -amikor már e
motorok alapvető problémáit sikerült
megszüntetni- olyan fejlesztési lépés
következett, amely a konstrukció lényeges
elemeit is érintette. Ez főleg a motor erőt átvivő elemeinek megerősítését
jelentette. Innen származik a
típusjelben az E betű, ami az „erősített”
fogalmat jelöli.
Az erősítés megvalósítása nem volt
egyszerű feladat.
A VE-VFE motorok sorozatgyártásának
megindulásáig -1963-ig- a JV 17/24
motorokból, hazai és külföldi vasúti
járművekben, már 1000 darabos nagyságrend
üzemelt. Figyelembe kellett venni, motor pótlás
esetén, a csere lehetőség
biztosítását. A meglévő
gyártóeszközök is korlátozták a
változtatási
lehetőségeket. A konstrukciós
módosításoknál azonban jó
kompromisszumos
megoldások születtek, amelyeket segítettek a
korábbi motorváltozattal szerzett
üzemi tapasztalatok is.
A leglényegesebb módosítás volt a forgattyúház megerősítése. A könnyűfém forgattyúházat szélesítették -ezzel a merevségét is- megnövelték. A falméreteket vastagították, a keresztfalhoz csatlakozó bordákat és a csapágytesteket, fokozatos kerekített átmenetekkel alakították ki. Az erő bevezetési helyek öntvényrészeit -a hengerfej leerősítő és főcsapágy csavaroknál- megerősítették. A csapágykengyelek extrudált nagyszilárdságú alumíniumból készültek és rögzítésüket oldalcsavarok is biztosították. A forgattyúház módosítások hatékonyságát, a feszültséggyűjtő helyeknél, feszültségmérő bélyegekkel ellenőrizték.

12 hengeres motornál a VTR 250 típusú BBC feltöltő és levegő visszahűtők elhelyezését, valamint illesztését is javították. A feltöltés Büchi típusú lüktető rendszerű, amikor a jó gázáramlás biztosítása érdekében, a megfelelő gyújtási sorrend szerint választott hengereket kötötték egy kipufogócsőbe. Később a BBC feltöltőket, a nyugati import csökkentése érdekében, csehszlovák gyártmányú feltöltőkkel és visszahűtőkkel váltották fel. A szívó és kipufogócsövek kialakítása áramlástechnikai szempontból is kedvezőbb kialakítást kapott.

A 16 hengeres motorok először két feltöltővel készültek. Ezt rövidesen egy feltöltős kivitelre alakították. Ehhez a kipufogó rendszert jelentősen módosítani kellett és a Büchi rendszerről pulse converter, vagy lüktetés átalakító rendszerre tértek át. Itt két-két kipufogócső van egyesítve kb. 50%-os keresztmetszet szűkítésű konfuzorba, ahonnan már egyetlen csőben áramlik a gáz négy hengerből, a feltöltő turbina beömlő csonkjához. Ezzel rövidebb lett a motor szerkezeti hosszúsága, egyszerűbb lett a kezelhetősége és javultak a motor paraméterei. Mindkét motor öntvényeinél a felfüggesztést, illetőleg alátámasztást és a csatlakozó öntvényeket is megerősítették, a nagyobb ütközési erőknek ellenálló kivitelre.

Véleményem
szerint ezzel jutott el a 17/24 típusú
motor fejlesztése abba az állapotba, amelybe már
hat évvel korábban, -a
befejezetlen fejlesztéssel indított sorozat
gyártás és eladás miatt- kerülni
kellett volna.
A VFE motorok effektív
középnyomása, fajlagos
fogyasztása és egyéb jellemzői, ugyan még a
fejlesztés végfázisában sem
érték
el a korszak hasonló teljesítményű nyugati
motorjainak jellemzőit, de e
konstrukció már üzembiztonságával,
szerelhetőségével és megnövelt
élettartamával,
elnyerte vevőink bizalmát és egyre több Ganz
vasúti járműbe építve üzemelt a
világ számos részén. A legnagyobb
darabszámban a Szovjet vasutak négyrészű
vonataiba építettük. Itt száraz
teknős kivitelben, a 12 VFE 17/24 típusú motor, 730 Le-re
beállítva üzemelt
több mint 500 vonatban és a jóval 1000 feletti
darabszámú motor, csak minimális
garanciális támogatást igényelt. A 12
VFE motort építettük az Egyiptomi Vasút 6
részű luxus motorvonataiba, ahol a
vasút megelégedésével üzemeltek
és utánrendelésre is sor került. A MÁV
6 részű
vonataiba épített 800 LE-s 12 VFE 17/24 motorok
kivonása jelenleg van folyamatban.
A 12VFE motorok nagyon jól beváltak a hazai olajbányászat területén és kiváltották a fúróberendezéseknél addig alkalmazott külföldi motorokat. A 16 VFE 17/24 típusú motorok elsősorban mozdonyba építve szerepeltek sikeresen. A MÁV M40 pályaszámú dízel-elektromos mozdonyai népszerűek voltak a vasúti dolgozók körében. Hosszú ideig balatoni forgalmat láttak el és 1000 LE teljesítményükkel, még gyorsvonati beosztásban is hosszú szerelvényeket vontattak. E mozdonytípusból 82 jármű futott a hazai vonalakon. Hasonló mozdonyból 70 darabot adtunk el Kubába és 30-at az Egyiptomi Vasútnak.
A túlméretezett dízelesítési program, -tíz év után- a 9, 13,5 és 27 cm-es furatcsaládok fejlesztésének lezárásával, a 17/24 VFE motorok kifejlesztésével, késéssel, de eredményesen fejeződött be, amit e típusból kibocsátott több mint 3000 motor is bizonyít.
VE-VFE 17/24-T
típusú motorok
A hengerfej
öntvényében gömb alakú előkamra van
kialakítva és ebbe illeszkedik egy kisméretű
többlyukú égőfej, melyet menetes
lépcsős terelőkúp szorít a helyére. A
terelőkúpon először kör, majd háromszög
alakú áteresztő nyílások
készültek.. A dugattyú tetőt az
új égéstér igénye szerint
módosították. A
befecskendezett üzemanyagsugár a lépcsős
terelőkúpra csapódik, amely
elporlasztja a gömb előkamrában az üzemanyagot
és jó keverékképzést, valamint
kedvezőbb égést biztosít. Az üzemanyag
befecskendezés is Ganz Jendrassik rendszerű
szivattyúval történt, melynek dugattyú
átmérőjét 14 mm-ről 15,5 mm-re
növelték.
Az új
égéstér, melyet a terelőkúpról T
égéstérnek
neveztek el, közel 20%-os teljesítmény
növelést tett lehetővé, kedvezőbb
fajlagos tüzelőanyag fogyasztás mellet.

Ezzel a motor hengerteljesítményét sikerült megnövelni. Ilyen égésterű 8 hengeres V motorokkal szállították a MÁV részére a DHM-6 típusú mozdonyokat, valamint a Bangladesi Vasút részére gyártott mozdonyokat 8 és 12 hengeres motorokkal. A Brazil Vasút és az Uruguayi Vasút részére szállított motorvonatokba, szintén terelőkúpos égésterű motorok kerültek beépítésre. E motortípust stabil célra és úszódaruba is felhasználták, valamint olajfúró berendezésekbe is beépítették, megemelt teljesítménnyel. A VE-VFE-T motorokból több mint 200 darab került kiszállításra.
A T égéstér gyenge
pontjai a terelőkúp és égőfej
voltak. Az üzemanyag sugárral és az
égéssel közvetlenül érintkező
kisméretű
alkatrészek, nagy hőterhelésnek voltak
kitéve. Bár ezek a legjobb minőségű
precíziós öntésű, hőálló
anyagból
készültek, viszonylag rövid üzemidő után,
a furatoknál repedések léptek fel. A
terelőkúpon kialakított gátak gyakran
átrepedtek, ezáltal kiszerelésűk és
cseréjük nehéz volt. Az ilyen jellegű
problémák miatt elterjedésük nem vált
általánossá.
R égésterű
VE-VFE motorok
A T égésterű motoroknál, -főleg nehezebb üzemi körülmények esetén- jelentkező műszaki problémák miatt, egyes vevőknél panaszok merültek fel. Ezért az égéstér fejlesztés tovább folytatódott és ez eredményezte az R égéstér bevezetését. Az égéstér fejlesztése Egressy Gábor és Jazbinsek Rudolf nevéhez fűződik.
Az R égéstérnél megtartották a VE-VFE motoroknál alkalmazott eredeti hengerfejet a ferde előkamra fészekkel, de rövidebb és kisebb térfogatú előkamrát építettek be, melynek kivezető furatát nyújtottan alakították ki olyan elhelyezéssel, hogy a kiáramló égő gázokat centrálisan a T égéstérnél alkalmazott dugattyútetőre irányítsák. A kisebb térfogatú „rövidített” előkamrával -amelyre az R égéstér neve utal- a kompresszió viszonyt is megnövelték és a jó keverékképzéssel a T égéstérrel azonos teljesítményt értek el. A fajlagos fogyasztás, a hagyományos Jendrassik égéstérnél kedvezőbb és közel azonos a T égésterével.
Az égésteret határoló részek
hőterhelése jelentősen
csökkent. A dugattyúnál a tűzgyűrű öv
hőmérséklete is alacsonyabb, mint a
korábbi égéstér változatoké.
A hagyományos égéstérhez hasonló,
csak rövidebb
előkamra szerelése és karbantartása
lényegesen egyszerűbb, mint a T
égéstéré.
Az R égésteret 1985-ben kezdték alkalmazni.
Először
az olajipar fúrómotorjaiba szerelték és a
kedvező tapasztalatok alapján vevőnk
az R égésterű motorok
szállítását, valamint a korábbi
szállítású T égésterű
motorok átalakítását kérte. A
Szovjet vasút szintén kérte az R
égésterű motorok
szállítását az új járműveibe,
800 LE-re növelt teljesítménnyel és a
tartalékmotorok szállítását is R
égéstérrel igényelték.
A külföldi üzemtartások közül a Szovjet Vasutaknál -a legnagyobb darabszámmal üzemelő motorok ellenére- nagyon kevés üzemi probléma adódott és a garanciális szervizünk létszáma, a motorok számához viszonyítva, a legalacsonyabb volt. Ezt részben az állandó átvevői jelenlét is kedvezően befolyásolta, akik a fejlesztés és gyártás fázisaiban és a tartampróbákon is részt vettek. Így tapasztalataikat is továbbították a vasútnak, de a vasút üzemeltető és javító szakemberei is képzettebbek voltak és jobb műszaki háttérrel rendelkeztek, mint a fejlődő országokba szállított járműveinket üzemeltető szakemberek.
A külföldi garancia szervizekbe a gyár a legjobb
szakembereit küldte. Különösen a tengeren
túli országokba szívesen mentek
szerelőink, mert fizetésük lényegesen kedvezőbb
volt, mint a hazai körülmények
között. Így kiküldetésük egyben
jutalomnak is számított. Érdekes volt
megfigyelni, hogy ezekben az országokban működő konkurens
nyugati vállalatok,
szervizeikbe nehezen tudtak szerelőket küldeni, mert a
szélsőséges időjárási és
a gyakran kedvezőtlen helyi körülmények,
számukra nem voltak vonzóak, még
magasabb fizetés mellet sem. Ezért rövid
időszakonként váltották dolgozóikat,
ami a vasutaknak előnytelen volt.
Szervizeink műszaki személyzete nagyon jó
kapcsolatot épített ki a rendelő vasutak szakembereivel.
Tevékenységük ugyanis
nem korlátozódott csak a személyzet
kiképzésére, a felügyeletre és a
garanciális problémák megoldására.
Legtöbb esetben tevékenyen segítettünk a
karbantartási munkákban is és az
üzemeltetés során felmerült gondjaikban akkor
is számíthattak segítségünkre, ha az
nem tartozott szorosan garanciális
kötelezettségeink közé. Ezért
vállalatunk dolgozóit megbecsült
barátként
értékelték. Pakisztánban, Egyiptomban
és Argentínában, tartózkodásaim
során,
még több évtized elmúltával is
név szerint emlegették dolgozóinkat, akik
munkájukkal megbecsülést szereztek
vállalatunknak.
Vállalatunk a garanciális ügyekben toleráns volt. A nyugati vállalatok képviselői -a vasutak véleménye szerint- kis hiba esetén díjtalanul biztosították a csekély értékű alkatrész pótlást, de nagy értékű sérülés, vagy javítási munka esetén mindent elhárítottak, üzemeltetési hibára hivatkozva. A Ganz jó együttműködése a vasutakkal, kifizetődőnek bizonyult. Az 1957-58-ban Egyiptomba szállított mozdonyok és vonatok JV motorjainál jelentkezett problémák miatt, nem ingott meg a vasút bizalma vállalatunk iránt és a hibák kijavítása után, még három alkalommal szállítottunk jelentős mennyiségű vasúti járművet az Egyiptomi Vasút részére VFE motorokkal. Hasonlóan alakult a helyzet az Argentin Vasutakkal is.
Az elmúlt fél évszázad során, egy problémát nem tudott a Ganz megfelelően megoldani. A megbízható tartalék alkatrész szállítást! Ez nem csak a dízel motorokra, hanem a vasúti járművek minden gépegységére vonatkozott. A határidőre történő új termék kiszállítás minden mást, így a tartalék alkatrész gyártást is háttérbe szorította. Ezt talán az export prémiumok is kedvezőtlenül befolyásolták. A szorító határidők miatt az is előfordult, hogy a vasúti járművek utolsó befejező munkáit és a beszabályozásokat, a helyszínen még a garancia szervizeknek kellett elvégezni
Kétségtelen, hogy a nyugati nagy
vállalatoktól
eltérően, a Ganz -méretszabóság szerűen- a
rendelő minden kívánságát igyekezett
kielégíteni, míg a
megrendelő vasutak,
pl. csak az amerikai vasúti járműgyártók
sorozat típusaiból választhattak
és ettől eltérő extra
megoldások
gyártását ritkán vállalták.
Vállalatunknál bonyolította az alkatrész
szállítás
problémákat az is, hogy a motorok külső
szerelvényeit gyártási okokból gyakran
igazítottuk a járműszerkezethez és az azonos
motortípus, nem volt megegyező, ha
azt a különböző rendelőink pl. egyiptomi, bulgár,
vagy MÁV járműveibe
építették.
A General Motors pl. a típusszámhoz igazodó,
részletes árazott alkatrész listát adott
motorjaihoz és a fejlesztéseknél is
figyelembe vették az alkatrészek
csereszabatosságát. Így
rendelés esetén képviselőjük -az
inflációt figyelembe véve- napok alatt
árazott ajánlatot tudott átadni a
vasútnak. Nálunk az ajánlatkérés
beérkezése után, a különböző
részlegek
alkatrész azonosítása és
árazása, hosszú időt vett igénybe, az
ajánlat gyakran csak
késve érkezett vissza a rendelőhöz. Az
alkatrész gyártást csak a rendelés
beérkezése után indítottuk és a
tartalék alkatrészek, hosszú
szállítási
határidővel, késéssel érkeztek a
rendelőhöz.
Ha a motorok gyártása során, a motorcsalád
minden
változatánál azonos kopó
alkatrészekből és kereskedelmi
árúkból, tartalék
alkatrészként is indítottunk volna
megfelelő mennyiséget, akkor ez gazdaságosabb
gyártást és rövidebb
szállítási
időt eredményezett volna. A vállalatok
többségénél a tartalék
alkatrész gyártás
gazdaságosabb, mint a komplett részegység
szállítás, de ez megfelelő szervezést
kíván. Egyiptomi tartózkodásom alatt a
Tuniszi Vasút -rendelés előtt-
tájékozódott a 6 részű luxus vonataink
üzeméről. Az ER nagyon kedvező
információt adott vonatainkról, csak a
tartalék alkatrész szállítások
hosszú
idejét kifogásolta. Ezért a Tuniszi
vasúttal kötött szerződésnél
külön pontban
kellett garantálnunk a megfelelő pótalkatrész
szállítást. Sajnos ezt sem
sikerült maradéktalanul teljesíteni.
Nagyobb teljesítményű dízelmotorok tervei
Kovácsházy motorok
A VE-VFE motorok
teljesítmény tartománya, csak az
500-1000 LE közötti teljesítményt fedte le.
Igaz, hogy fejlesztésük befejezése
után, e motorok sorozatgyártása jó
lehetőségeket biztosított motorkocsik, motorvonatok
és kisebb teljesítményű mozdonyok
értékesítésére, de növekvő
igény jelentkezett
lényegesen nagyobb teljesítményű motorok
gyártására.
Kovácsházy Ernő Ganz gyárba érkezése
után hamarosan
elkezdte egy 20 cm furatú és 24 cm löketű motor
tervezését, amely 20/24 típus
néven vált ismertté. A motor a főterv szintig
1960-ban készült el, de teljes
kidolgozására nem került sor. Csupán egy
egyhengeres, közvetlen befecskendezésű
próbamotor készült el, amellyel
égéstér kísérleteket végeztek.
A fejlesztési elképzelések azonban ismét módosultak. Az indokolás szerint a motor méreteket csak addig célszerű növelni, amellyel még hasznosíthatók a rendelkezésre álló gyártó eszközök és az új motorok, -nagyobb teljesítménnyel- a kibocsátott vasúti járművek cseremotorjaiként is felhasználhatók. A tervezésnél azonban a cseremotorként való beépíthetőség nem valósult meg. Az új motorcsalád tervjavaslatát 1962-ben hagyták jóvá. A 17,5 cm furatú és 19 cm löketű, közvetlen befecskendezésű égésterű motorcsalád hengerteljesítményét 92 LE/henger-ben határozták meg, 1500/perc fordulatszám mellett. Az elképzelés szerint a 17,5/19 furatcsaládból 6 hengeres álló és fekvő elrendezésű, valamint 8, 12 és 16 hengeres V motorok készültek volna, sőt szóba jött egy esetleges 18 hengeres motor is W elrendezéssel. A motorcsaládból szintén csak egy egyhengeres próbamotor készült 1963-ban.
Ez évtől Kovácsházy Ernő főkonstruktőr
vezetésével
folytak az új motorok fejlesztései, a
Motorfejlesztési Osztály néven alakult
részlegben, ahol jól képzett fiatal műszaki
munkatársak láttak a munkához. A
főterveket Kovácsházy Ernő vázolta fel és
azokat Gazdag József, Ágotai Ferenc,
Csikós Attila, Sólyom István és Bona
József dogozták ki részletesen. A
próbatermi munkákat Jazbinsek Rudolf, Egressy
Gábor és Nagy István
irányították.
Kovácsházy Ernő nekem is felajánlotta az új
motorok
fejlesztési munkáiban való
részvételt, de a licenc vásárlás
tervének
hivatalossá válása miatt, e program
jövőjét bizonytalannak láttam. Ezért Marton
Vilmos mellett maradtam, aki a 17/24 motorok fejlesztése
után, később a PA-4
motorok honosítását
és gyártását is
irányította. Az egyiptomi luxus vonataink szerviz vezetése után,
tőle vettem át 1977-ben a Motortervezési Osztály
vezetését.
A 17,5/19
motorok fejlesztése közben az elképzelés
ismét változott. A KGST mozdony
teljesítmény kategóriák
módosítása miatt, meg kellett növelni a
hengerteljesítményt 100 LE/hengerre, ami együtt
járt a motor furatának 180
mm-re növelésével. A KGST ajánlások
nem voltak merevek. Saját célra, minden
ország készíthetett ettől eltérő
teljesítményű mozdonyokat is. Amikor ilyen
mozdony megjelent, akkor gyakran nem csak saját célra,
hanem KGST exportra is
gyártották. Meg kell jegyezni, hogy még ez a
teljesítmény sem elégítette ki
a MÁV és esetleges tőkés export mozdony,
teljesítmény igényeket.
A 18/19 típusú motorok alapkonstrukciója
korszerűbb
volt, mint a 17/24 típusú motoroké. A tervezett
lényegesen nagyobb
középnyomáshoz alakították a
forgattyús mechanizmust és a nyitottabb V szögű
forgattyúház nem könnyűfém
öntvényből, hanem hegesztett acél kivitelben
készült. A motor
effektív középnyomása elérte a 12,4
kg/cm2 értéket,
ami lényegesen magasabb a VFE
motorokénál. Az első motorok mellék
hajtórudas kivitelben készültek, az
alumínium dugattyú tetőalakja Hesselman kivitelben
készült, a befecskendező szivattyú
Bosch rendszerű volt.
A korábban készült egyhengeres próbamotor
furatát
180 mm-re növelték, majd 1964-ben először két 4
V 18/19 motort, utána pedig egy
12 V 18/19 típusú motort gyártottak. 1965-ben
további két 12 V 18/19 motor
készült el és a 6HF 18/19 fekvő motor
prototípusa is próbaterembe került,
szintén hegesztett forgattyúházzal.
E
motorfejlesztési program sorsa már
indítása után hamarosan bizonytalanná
vált, mert 1964-ben
a NIKEX
ajánlatokat kért nyugat Európai
cégektől nagyteljesítményű
gyorsjáratú
motorokra, majd később mintamotorok beszerzésére
is sor került. Ennek
ellenére a 18/19 motorok fejlesztését
tovább folytatták. A 18/19 motor
fejlesztése során kidolgozták a V motorok
egymás melletti hajtórudas kivitelét.
Ezt a típusjelzésben V’F-el jelölték.
1966-ban legyártották a 12 V’F 18/19 és 8
V’F 18/19 motorok prototípusait is. A 8 hengeres V motort
különleges
kiegyensúlyozó szerkezettel
készítették el. A 4 és 12 hengeres
motorokkal
folytatódtak a próbatermi kísérletek. Ennek
keretében 14 kp/cm2 középnyomást
értek el és a fajlagos
fogyasztást sikerült 165 g/Leó értékre
csökkenteni.

E mellett más biztató kísérletek is folytak
a
próbateremben. Változó kompressziójú
dugattyúval pl. először értek el 22 kg/cm2
középnyomást
hazánkban.
Előkisérletek folytak hengerfejbe épített
szerkezettel, amellyel az égési
csúcsnyomást előre meghatározott
állandó értékre lehetett korlátozni.
Ugyancsak
kísérletek folytak teljesítménytartó
motorral, amely széles fordulat
tartományban tudott üzemelni A
teljesítménytartó 6 HF 18/19 típusú
motor pl.
1000/perc fordulaton 18,5 kg!cm2 középnyomáson
üzemelt.
A 18/19 típusú
motorok fejlesztésének jövőjét
beárnyékolta, hogy 1966-ban már
előszerződést kötöttek a francia Chantiers de
l’ Atlantique céggel a PA4-185 típusú
motorcsalád licenc gyártására és ez
évben
már egy 6PA4-V 185 és egy 8PA4-V 185 típusú
mintaimport motor is beérkezett a
gyárba.
Miután a PA4-185
típusú motorok prototípus gyártása
1968-ban megindult, a 18/19 motorok fejlesztése is az
utolsó állomáshoz
érkezett. A fekvő motorokkal szerzett tapasztalatokat úgy hasznosították, hogy
a henger
furatméretet megnövelték 185 mm-re. Az
átalakított motorral 1500/perc
fordulatszám mellett, a kísérletek során
elérték a 125 LE hengerteljesítményt.

A licencvásárlási döntéssel párhuzamosan indított újabb motorfejlesztés, majd ennek leállítása, jellemző e korszak határozatlan és meggondolatlan fejlesztési koncepciójára. A fejlesztések elindítása előtt, még a műszaki célkitűzéseket sem határozták meg pontosan és munka közben gyakran módosították a kitűzött feladatokat. Ezek költség kihatásai sohasem kerültek nyilvánosságra. A szocialista iparpolitikában a költséghatékonyság csak szavakban létezett. Igaz, hogy ezt nehezen lehetett volna megvalósítani, mert az árak és költségek általában fiktívek voltak. A támogatások és a politikai érdekek szerint kialakított árak miatt, gyakorlatilag nem lehetett megállapítani a tényleges költségeket. A nyereség, vagy veszteség mértéke, általában homályban maradt.
K 15/16
típusú dízelmotorok fejlesztése
A tervcélban a 6 KHF 15/16 típusú fekvő és
a 6 KF
15/16 álló motor szerepelt. A motorok tervezett
teljesítménye 450 LE volt
1800/perc fordulatnál és újabb fejlesztési
lépcsőben teljesítménye elérte volna
a 600 LE-t, 2000/perc fordulatszám mellett. Véleményem
szerint a tervcél
meghatározása nem volt szerencsés. A motort
elsősorban a közúti járműmotorok
felé közelítették, ennek egy
vasúti igényeknek megfelelő változata lett
volna. Az első főtervek is ebben az irányban
készültek. A hengerfejek alá
tervezett sík tömítés, a száraz
hengerpersely és a talpas szelepvezérlés, a
megnövelt középnyomásnál már nem
bizonyultak megfelelőnek és a megépült
prototípusoknál sok problémát okoztak.
Végül ezeket az elképzeléseket fel
kellett adni.
Ebben az időszakban már megjelentek a hasonló teljesítményű kamion motorok, amelyeket a vasúti igények darabszámánál lényegesen nagyobb sorozatban gyártottak és áraikkal nem lehetett versenyezni. Talán helyesebb lett volna az új motorcsaládot úgy elindítani, hogy 12 hengeres V motorként, -a 17/24 motorcsalád korszerűsített utódaként- kielégítse az 1000 LE-ig terjedő teljesítménytartományt, amely a motorvonatokhoz és könnyű mozdonyokhoz is felhasználható. A motor 6 hengeres soros változatát padlóalatti motorként könnyű motorkocsikhoz, álló elrendezésű kivitelét pedig aggregátokhoz, esetleg gázmotorként, kisebb teljesítményű blokk fűtőerőművekhez lehetett volna felhasználni. De utólag könnyű a döntésekről véleményt mondani.
Tény viszont, hogy a K 15/16 típus tervezésénél már érvényesültek azok a tapasztalatok, amelyek a 17/24 motorokkal szereztünk. A tervezők lényegesen magasabb célokat tűztek maguk elé. A 17/24 típusú motorok 9 bar középnyomásával szemben, a kiindulási cél 13,5 bar volt, ami a próbatermi próbák során még kedvezőbb értéket és 163 g/Leó fajlagos fogyasztást eredményezett A motor tervezésében Ágotai Ferenc, Sólyom István és Gazdag József vettek részt, a próbateremben pedig Jazbinsek Rudolf és Nagy István irányították a munkát. A próbatermi tapasztalatok alapján a motor továbbfejlesztése már Jakabfalvy Zoltán nevéhez fűződik..
A 15/16 típusú motor furata 150 mm, lökete 160 mm. A rövid löket lehetővé tette a motor magasabb fordulatszámon üzemeltetését, még elfogadható dugattyú középsebesség mellett. A közvetlen befecskendezésű égéstér kedvezőbb üzemanyag fogyasztást eredményezett. A nagyobb teljesítmény miatt a csúcsnyomások is megnőttek, de az öntöttvas forgattyúház és a forgattyús mechanizmus tervezésénél, ezt figyelembe vették. Az öntöttvas dugattyúban a tűzgyűrű kopásálló gyűrűtartóban volt ágyazva. A padlóalatti fekvő elrendezés miatt, a szerelvények és segédüzemek elhelyezése körülményesebb volt. A kenőolaj szivattyú a lapított olajteknőben kapott helyet. A vízszivattyú, Bosch befecskendező szivattyú és a szűrők a motor elején, a kenőolajhűtő a motor oldalán, a vízhűtés nélküli RR 150 típusú ABB turbófeltöltő a motor hátoldalán kapott helyet. A rajz még az első prototípust ábrázolja száraz hengerpersellyel és talpas szelepemelővel. Később ezt átalakították, nedves perselyesre és görgős szelepemelőre. A feltöltő is magasabbra került, a levegő visszahűtő pedig a szívócsőbe lett beillesztve.


.
A licenc motor
vásárlásának elsődleges célja volt
az
1000 és 3000 LE közötti teljesítmény
tartomány kielégítése, amellyel a
MÁV
igényei mellett, a vasúti
járműgyártás export lehetőségei is
bővíthetők. A
Nikex már 1964-től megkezdte a piackutatást és
több ajánlatot is kért nyugat
európai cégektől. Ennek során a MAN, Jenbach,
Paxman, Maybach, Mercedes, MGO,
AGO és Pielstick motorokat vizsgálták meg.
Végül 1967 áprilisában, a Ganz-MÁVAG
licencszerződést kötött a francia Chantiers de
l’ Atlantique céggel, a PA4-185
típusú dízelmotor család
gyártására. A motor tervezője és
fejlesztője a szintén
francia SEMT [Société d’ Etudes de Machines
Thermiques] cég, melynek korábbi
főkonstruktőre Gustav Pielstick, a német MAN gyár egykori
vezető tervezője
volt. Így alakult ki a SEMT-PIELSTICK márkanév.
A főleg vasúti célokra gyártott motor
kiválasztásában a MÁV-nak is
meghatározó szerepe volt.
Az 1967-ben megkötött licencszerződés tartama
-meghosszabbítási lehetőséggel- 15 év volt.
Természetesen a szerződés számos
megkötést is tartalmazott, amely korlátozta a hazai
felhasználáson kívüli piac
területekre az export értékesítési
jogokat. A licencvásárlás a
saját
fejlesztés előrehaladott szakaszában, számos
vitát váltott ki. Tény
azonban, hogy az 1962-ben elindított és fejlesztés
alatt álló motorjainkkal, a
MÁV nagy mozdonyainak teljesítmény
igényét, nem tudtuk volna kielégíteni. De
ez
a fejlesztési tervcél
jóváhagyásának időpontjában is
látható volt.
A vásárlás legfontosabb indoka az volt, hogy
korszerű motor licencvásárlásával jelentős
fejlesztési költség takarítható meg,
és a széles teljesítmény tartományt
lefedő motorcsaládnak, már számos
vasútnál
volt kedvező referenciája. Szintén lényeges indok
volt, hogy ezzel az új
gyártmány bevezetésének időszaka
rövidebb, kisebb a műszaki kockázat és olyan
korszerű technológiák birtokába jutunk, amelyek a
hazai tervezésű motorok
gyártásánál is
felhasználhatók.
Természetesen az értékesítési
megkötéseken túl,
egyéb hátrányokkal is kellett számolni. A
licenc motor import igénye lényegesen
nagyobb volt. Ezen kívül meg kellett
vásárolni olyan részlicenceket, alkatrészek
és szerelvények
gyártástechnológiáját, amelyek nem a
licencadó gyárában
készültek. Pl.: hajtórúd sajtolás,
szelepgyártás, dugattyú, hengerfej és
forgattyúház keresztfal
öntéstechnológiáját, olajszűrő
gyártás jogát, stb.
Számolni kellett azzal is, hogy a cég már
több országnak eladta a motor
licencét, ami a versenytársak számát
növelte. Végül a licencvétel a KGST
országokkal sem volt egyeztetve és később
Csehszlovákia is megvásárolta a motor
gyártási jogát és a keleti piacon
belül is versenytársakká váltunk.
A SEMT-Pielstick PA4-185 típusú motorcsalád
gyártási
joga magába foglalta a 6-8-12-16 és 18 hengeres
motorokat, melyekkel 900-3000
LE teljesítmény tartományt tudtunk lefedni. A 6
hengeres fekvő változat
dokumentációja később és hiányosan
érkezett.
Gyárunk ugyan e típusnak is
elkészítette gyártási rajzait, de ez nem került felhasználásra.
A PA4-185
típusú motor műszaki
jellemzői.
A PA4-185 típusú dízelmotor furata 185 mm, lökete 210 mm V alakú hengerelrendezéssel. Az először beérkezett dokumentáció szerint gyártott változat, 150 LE/henger névleges teljesítményű, 1500/perc fordulatszám mellett. Ez többlyukú előkamrás (CP) égésterű és olajhűtésű üreges alumínium dugattyúkkal üzemelt. A motor hőterhelési és gyártási problémák miatt, továbbfejlesztést igényelt és 1974-től már változó geometriájú égéstérrel és olajhűtésű üreges öntöttvas dugattyúkkal került sorozatgyártásba. Ez utóbbi végleges változat 167 LE/henger teljesítményre növekedett.
A PA4-185 típusú motor, a gyár eddig gyártott motorjaihoz viszonyítva, lényeges előrelépést jelentett. A sorozatban gyártott 17/24 motorjaink effektív középnyomása max. 9 bar volt, míg az új licencmotoré, a névleges teljesítménynél elérte a 17,35 bart. A literteljesítmény és a teljesítménysúly is kedvező volt. (29,6 LE/liter és 2,75 kg/LE) A fajlagos fogyasztásban azonban az új motor, nem eredményezett lényeges javulást. Természetesen a motor konstrukciója is a nagy effektív középnyomáshoz és az ezzel járó nagyobb csúcsnyomáshoz igazodott.
A motor forgattyúháza hegesztett acél szerkezetű, alagút rendszerű, öntött acél keresztfalakkal. A nagyméretű -jelentős csap átfedésű- fő és forgattyúcsapokkal, valamint erős forgattyúkarokkal kialakított forgattyús tengely, a forgattyúházban feszítőívvel rögzített acélöntésű csapágyházakban, csúszó csapágy csészékben ágyazott. E megoldás kellő merevséget biztosított és lehetővé tette a főcsapágycsészék egyedi szerelését is a forgattyúház oldalablakain keresztül, a motor szétszerelése nélkül.


Az öntöttvas hengerfej négyszelepes. A hengerfejbe sajtolt kopásálló szelepüléseken felfekvő szeleptányérok élettartamát, felhegesztett keményfém felület biztosítja.

A hengerfejekhez csatlakozó osztott kipufogó csövek és a vízelvezető csövek a motor V szögén belül, a szívócsövek a motor külső oldalán helyezkednek el. A segédüzemek közöl a vízszivattyúk és az olajszűrő a motor elején vannak elhelyezve, a kenőolaj szivattyúk a forgattyúház alsórészben, a kenőolajhűtő a motor oldalán van rögzítve. A V elrendezésű francia ASV befecskendező szivattyú és a hozzá csatlakozó regulátor, szintén a motor V szögén belül kaptak helyet. Az RK-4 típusú regulátort a Ganz-MÁVAG fejlesztette ki, csökkentve az import beszerzés költségeit.
Ilyen nagy középnyomásnál a dugattyú hűtése olajfecskendezéssel már nem elegendő. Ezért a dugattyúk gyűrű övében hűtőcsatorna van kialakítva, melyhez a hajtórúd száron keresztül folyamatosan áramlik a hűtőolaj. Először alumínium dugattyút alkalmaztak a Demolin cég licence alapján. Az alumínium dugattyú hűtőcsatornáját beöntött lapított vörösréz csőgyűrűvel biztosították, melyet beöntés után maratással eltávolítottak. Ez bonyolult környezetszennyező gyártást igényelt. A dugattyútetőn lévő vegyi úton felvitt nikkel hőgát sem tudta megakadályozni a gyűrűhornyok jelentős kopását és a gyűrű öv erózióját. Így a dugattyú élettartama a tervezettnél kisebb lett. Ezért áttértek az erősen könnyített gömbgrafitos dugattyúra, melyben a hűtőolaj terét öntéssel alakították ki. A hűtött olajcsatorna a gyűrűövben jelentősen csökkenti a kritikus hőmérsékletet, amellyel elkerülhető a tűzgyűrű beégése és a gyűrűhorony kopása csökken. Az öntöttvas dugattyú kisebb hézaggal fut a hengerperselyben, amely az egymáson sikló felületek kopását csökkenti és kedvezőbb a kenőolaj fogyasztás. A dugattyún krómozott kompressziós és olajlehúzó gyűrűk biztosították a tömítést és a minimális olajfogyasztást.

A rendkívül ötletesen
kialakított, de nehezen
önthető, üreges öntöttvas dugattyú
tetején átmenő furatban, menetes kötéssel
rögzítették a hőálló anyagból
készült terelőszemet. A terelőszem a felső
holtpont közelében fokozatosan behatol az
öntöttvas hengerfejben kialakított
gömb alakú égéstér alján
lévő nyitott előkamra furatába. Az
előkamrából kiáramló
égő gázokat a tőben íves átmenetű
terelőszem, a változó körgyűrű alakú
felületen keresztül szétteríti az
égéstérben, ezzel biztosítva a jó
keverékképzést. (VG égéstér)
A terelőszem és
az előkamra hüvelye nagy
hőállóságú, főleg kobaltot
tartalmazó anyagból
készültek. A
kiáramló égő gázsugár még
így is egy idő után károsította a
terelőszem tetejét és a dugattyútetőt a szem
körül. Ezt a szem magasságának
változtatásával és a dugattyútető
aljára
fecskendezett olajsugárral sikerült megoldani.
A motorokhoz az eredeti elképzeléssel szemben, a
francia Hispano Suiza feltöltők
helyett,
ABB feltöltőket alkalmaztak Büchi, vagy pulse konverteres
feltöltési
rendszerrel. A nagy feltöltés
miatt
kétkörös vízrendszere van a motornak, amely
biztosítja a hűtőkörben az
ideális hőmérsékletet és a
levegő visszahűtőkhöz, valamint az olaj hűtéséhez
szükséges alacsony
vízhőfokot.

Honosítás-
gyártás előkészítés
A PA4-185 típusú
motorcsalád honosítására és a
gyártási dokumentáció
elkészítésére, a gyárban
külön osztály alakult
Motorlicenc Osztály néven, melynek Marton Vilmos lett az
osztályvezetője. A
dokumentációk szállítása 1967
augusztusában indult és az utolsó
dokumentáció -a
6 hengeres fekvő motoré- két év múlva
érkezett a gyárba, de ez nem került
gyártásba.
Sorrendben először a 18 PA4-185 típusú motor
dokumentációjának honosítása
készült el, mert ekkor a MÁV 2700 LE-s nagy
mozdonyának gyártása volt a fő cél.
Ezután a 8 PA4, a 6 PA4, majd a 12
PA4, végül a 16 PA4 motor
rajz dokumentációjának honosítása
fejeződött be.
Első lépésben a rajzok és előírások francia
nyelvű
szövegét kellet magyarra fordítani. Ezt követte
a műszaki honosítás, amikor a
francia előírásokat a magyar és Ganz-MÁVAG
szabványok előírásainak megfelelően
kellet módosítani. Különösen nehéz
munkát jelentett ez a szerkezeti anyagok
tekintetében, mert a francia előírásoknak
megfelelő, vagy ahhoz legközelebb
álló hazai anyagokat kellett kiválasztani, melyek
szilárdsági és egyéb
jellemzők tekintetében megfeleltek a francia
előírásoknak. Ugyanezt a
munkát el kellett végezni a megvásárolt
részlicencek dokumentációján is. E
mellett még gyártási, és
összeállítási
rajzokat kellett készíteni, azokról az
alkatrészekről és részegységekről,
amelyekről a licencadó nem adott rajzokat, mert azokat
más cégektől vásárolták
és mi ezeket a gyárunkban
készítettük
el.
Természetesen a gyártási technológiák elkészítése a műhelyek részére nagy munkát igényelt. A gyártóeszközök rajzait és magukat a szerszámokat, valamint készülékeket is le kellett gyártani. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt részlicencekre is. A részlicencek gyártás előkészítéséhez egyes esetekben -pl. vegyi nikkelezés- jelentős beruházásokat kellett végezni. Több alkatrésznél nem csak az eljárást, hanem a különleges gyártó szerszámokat és készülékeket is megvásároltuk, mert ez gazdaságosabbnak látszott, mint ha azokat saját gyártással készítettük volna.
A PA4 185
típusú motorok
gyártásának elindítása
Időnyerés
céljából, mielőtt elindult a
gyártás, a
beépítési, üzemeltetési és
alkalmazási tapasztalatok megszerzése
érdekében,
komplett motorokat vásároltunk a Chantiers de l’
Atlantique vállalattól. Már
1966-ban két mintaimport motor érkezett a gyárba
előzetes próbák céljára.
Egy 6 PA4V-185 típusú motorral a
kísérleti motorpróba állomáson
először 100 órás próbát, majd 840
órás ORE tartampróbát
végeztünk. A másik motort egy 8PA4V-185
típust, generátorral összefűzve először
beépítettük egy DVM-6 típusú
mozdonyba. Majd futópróbák után 1968-ban,
RK-12
regulátorral, átépítettük
egy DHM-5
prototípus mozdonyba, amelyben HK-1221-10 hajtóművel
1970-ig üzemelt,
amikor felváltotta az első 0
szériában
gyártott 8 PA4-185 motor.
Ezután 2 db 18 PA4-185 típusú motort rendeltek a
MÁV
részére készülő DVM-10-1 prototípus
mozdonyokhoz. Ezek a motorok még két
feltöltővel készültek, 2700 LE
teljesítményre beállítva. Ugyancsak
vásároltunk
4 db 6PA4-185 típusú motort. Ezek közül 3 motor
olajfúró gépcsoportokba lett
beépítve, tapasztalatszerzés
céljából. A negyedik motort a Siófoki
Kőolajvezeték Vállalat részére,
hordozható vízszivattyú gépcsoportba
építették.
A 0 széria gyártás 1968-ban kezdődött. A gyártás lassan és nagy import hányaddal indult, mert a lényegesebb alkatrészek gyártására még nem voltunk felkészülve. Ezért az első motorokhoz a forgattyúházakhoz az öntött acél válaszfalat, a hengerfejeket, a főtengelyt és a vezértengelyt úgy vásároltuk. Később ezeket az alkatrészeket már gyárunk készítette. Először 3 db 8 PA4, 3 db 12 PA4 és 2 db 18 PA4 motor gyártását indították. A 8 és 12 hengere motorok 1970-ben, a 18 hengeres motorok 1971-ben készültek el. A 18 hengeres motorok már egy feltöltős kivitelben készültek pulse-konverterrel. Ez lényegében egyesíti a lüktető (Büchi) és az egyennyomású rendszer előnyeit. Ennél a kipufogó csőrendszer úgy van kialakítva, hogy megfelelően összeválogatott csőszakaszokban a lüktető rendszer előnye érvényesül, biztosítva a jó öblítést. Majd a gázdinamika törvényeit alkalmazva a csőszakaszokat egyesítik, így a feltöltőig vezető részben már lényegében egyennyomású rendszer alakul ki. Az első kis sorozat -5db 12 PA4-185 típusú motor- 1972- ben készült el, amelyeket a MÁV részére épített DHM-7 hidraulikus erőátvitelű mozdonyokba építettek be.
Tehát a licencszerződés megkötésétől a sorozatgyártás megindulásáig 5 év telt el! Ez elég hosszú időszaknak tűnik és a licencvásárlással kevés időt tudtunk megtakarítani. Igaz viszont, hogy e mellett a 17/24 típusú, sőt a XVI Jv 170/240 típusú motorok gyártása, valamint ezekkel a motorokkal a vasúti járműgyártás teljes erővel folyt és volt olyan év, amikor a -különböző típusokból- összesen 300 motor készült el a gyárban.
A 8 és 12 hengeres motorok először CP égéstérrel készültek. Ilyen égéstérrel összesen 32 motor készült. Az alumínium dugattyúknál jelentkező problémák miatt, 1976-tól már minden motor VG égéstérrel készült és a korábban gyártott motorok többségét is átalakították VG égésterűre. 1986-ig a PA4-185 típusú motorokból összesen 265 darabot gyártottunk. Természetesen a motorok nagyobb teljesítménye miatt ez LE-ben számolva jelentősebb mennyiség, mint az azonos darabszámú 17/24 motoroké. A legnagyobb számban a 12 hengeres motorok készültek, melyekből összesen 151 darabot gyártottunk. Ezek többsége a MÁV DHM-7 mozdonyaiba került beépítésre.
Kétségtelen, hogy a
licencmotorokkal bővültek vasúti
járműveink export lehetőségei. Összesen 102 PA4-185
típusú motort adtunk el tőkés
exportra járművekbe építve
Görögországba,
Tunéziába és Jugoszláviába.
E mellett a motorokat beépítettük
olajfúró berendezésekbe és a Paksi
Atomerőmű
szükség-aggregátoraiba. A motorok
üzemeltetési tapasztalatai
bebizonyították, hogy élettartamuk
kielégítette az elvárásainkat.
Míg a
17/24 típusú motorokat általában 10000
óra után főjavitani kellett, a PA4-185
típusú motorok 12000 óra üzem után
kerültek középjavításra és
nagyjavítási
periódusuk 24000 üzemóra volt.
1977-ben a Ganz-MÁVAG meghosszabbította a lejárt
licencszerződést a C.A jogutódjával az SEMT-el,
amelynek lejárta 1997-ig
kitolódott. Ez után már a licencszerződés
korlátai nem kötelezték a gyárat. A
licencszerződés elvileg lehetőséget adott arra, hogy a
licencadó a típuson
végrehajtott fejlesztések eredményeit
átadja. Érdemi fejlesztésekre azonban nem
került sor. Elsősorban a fajlagos fogyasztás
csökkentését sürgettük több
esetben is a licencadónál, de ezen a téren nem
sikerült eredményt elérni.
Ezekhez a technológiai folyamatokhoz szükséges
eszközöket, idáig csak importból lehetett
beszerezni. Az import kiváltása
érdekében a Ganz-MÁVAG két és
négyhengeres nagynyomású dugattyús
kompresszorok
licencét vásárolta meg a Thomassen cégtől,
a gázmotor igényt pedig a PA4-185
típusú dízelmotorok gázmotorrá
történő átalakításával
kívánta megoldani.
A gázmotorok fejlesztése ügyében a
Ganz-MÁVAG
licencadójához fordult, mert ekkor már
Franciaországban üzemeltek PA4-185
típusú kettős üzemanyagú -Dual fuel- vagy
sugárgyújtású gázmotorok.
Ezért
egészült ki a dízelmotor licencszerződés hosszabbítás, a gázmotorok közös
fejlesztésével. A rendelő részére a
Dual fuel rendszerű gázmotor nem volt megfelelő, mert ehhez a
gázmezőkön
biztosítani kellett volna a sugárgyújtáshoz
szükséges folyékony üzemanyagot. A
szikragyújtású motorhoz pedig a helyszínen
rendelkezésre álló gázközeg -amelyet
a kompresszoroknak kell továbbítani-
felhasználható az
üzemeltetéshez szükséges
tüzelőanyagként, valamint a motor indításához is.
A PA4-185 GE típusú gázmotorok tervezése.
A tervezési munkák először a 12 hengeres motorral indultak, amely a kéthengeres dugattyús gázkompresszornak lett az erőforrása. A lényeges módosítást, vagy új tervezést igénylő részegységek: az égéstér, a gázellátó és gyújtó berendezések, a vezérlés, szabályozás, indítás, feltöltés, valamint a szívó és kipufogó rendszer voltak. A kipufogó rendszerrel együtt, a hűtési rendszert is módosítani kellett. Az égéstér kialakításánál a hengerfej nem igényelt alapvető átalakítást. A hengerfej előkamra részét úgy kellett átalakítani, hogy helyet adjon a gyújtógyertya és a vele egybeépített gyújtótekercs részére. Ez csak az öntőminta kisebb átalakítását igényelte és a szelepmozgató rendszer is változatlan maradt. Az égéstér a dugattyú módosítását igényelte, amely központosan a dugattyú tetőbe lett sűlyesztve. Először egyrészű öntöttvas dugattyúkkal indult az üzem. A gázkeverék alacsonyabb öngyulladási hőfoka miatt a kompresszió viszonyt csökkenteni kellett, hogy biztosítsa a gáz kopogásmentes égését. A gázmotor a dízelmotorétól eltérő új vezértengelyt kapott. Itt ugyanis a szelepek összenyitása nem engedhető meg, mert ez gázveszteséget és a szívócsőben visszarobbanást eredményezne. Ezért a szívó és kipufogó bütyköket módosítani kellett.
Teljesen új konstrukciót kívánt az üzemanyag ellátás illetve a gázrendszer. A motorhoz 1,5 bar nyomással érkezik a túlnyomórészt metánt tartalmazó földgáz. A gáz égési sebessége lassúbb, mint a dízelolajé. A keverékképzésnél a levegő és a tüzelőanyag arányát szűkebb határok között kell tartani, mint a dízelmotornál. A túl dús keverék ugyanis kopogó égést, a túl szegény pedig gyújtás kimaradást eredményez. A keverék összetételének a sztöchometrikushoz közelállónak, kis légfeleslegűnek kell lenni.
A motorhoz érkező földgáz mindkét
hengersornál
egy-egy nyomáscsökkentő és szabályozó
szelephez jut. Ezek biztosítják, hogy a
gáz nyomása minden üzemállapotban a
feltöltő kompresszora által szállított
levegő nyomása felett legyen meghatározó
értékkel. Ezt úgy lehet elérni, hogy a
kívánt gáznyomást biztosító
redukáló szelepek membránja fölé, a
feltöltő által
szolgáltatott levegőnyomást kell kötni,
szabályozási alapként.
A szívócsőbe a motor mindkét oldalán
egy-egy
pillangószeleppel összekötött gázkeverő
van beépítve, ahol a szabályozó
szelepből érkező gáz a levegővel keveredik. A
pillangó szelephez kapcsolódik a
regulátor rudazata. A pillangószelepekkel
szabályozható a motor teljesítménye
úgy, hogy különböző pillangószelep
állásokkal a hengerek töltésére
szolgáló gáz
és levegő elegyének mennyiségét lehet
változtatni.

A motor elejére van szerelve a kisfeszültségű elosztórendszerrel működő mágnesgyujtás, amely elosztóvezetékeken keresztül juttatja el az alacsonyfeszültségű jelet a gyújtótranszformátorhoz. Innen a nagyfeszültségű áramlökés a gyújtógyertyához jut, melyek pólusait átívelve, a gyújtószikra a keveréket meggyújtja. Az égéstermékek hűtött kipufogó csőrendszeren jutnak el a feltöltő turbinába. A motor indítása is gázzal történik, forgólapátos indítómotorral. Az indítómotorban leexpandált gázok biztonságos elvezetéséről is gondoskodni kellett.
A motor tervezésénél az egyes szerkezeti elemek, valamint a gépegység biztonsági berendezéseinek kialakításánál, fokozott figyelmet kellett fordítani arra, hogy a robbanásveszélyes környezetben üzemelő gépcsoport, az előírt szigorú biztonsági szabályokat kielégítse. A dízelmotor szokásos védelmi berendezésein túlmenően, biztosítani kellett valamennyi villamos berendezés robbanásbiztos kivitelét. A motor egyetlen pontjának felületi hőmérséklete sem léphette túl a földgáz öngyulladási hőmérsékletét. Biztosítani kellett a levegőbe jutó égéstermékek előírt emissziós értékeit és a motorból kilépő gázok előírt maximális hőmérsékletét.
A motor védelmi berendezéseit össze kellet hangolni a gépcsoport vezérlő rendszerével. A gépcsoport bármely részén jelentkező rendellenesség, vagy hiba esetén, a védőberendezésnek a gáz elzárásával és a gyújtás kikapcsolásával a motort azonnal le kell állítani. Ugyancsak le kell állni a motornak, ha a környezetében a gázkoncentráció feldúsul, a közelében felállított gázérzékelők meghatározott szintre beállított értékére.
A 18 PA4-185 GE motor tervezése már a Ganz-MÁVAG-ban történt, a 12 hengeres gázmotor próbatermi kísérleteivel egy időben. Így a tervezéskor a próbateremben szerzett tapasztalatokat csak részben lehetett hasznosítani. A 18 hengeres gázmotor elvi felépítése a 12 hengeres motoréval megegyezett. A két feltöltős motor feltöltési és kipufogó rendszere, azonban bonyolultabb volt. A kísérletek során többféle kipufogócső elrendezést és feltöltési rendszert kipróbáltak.

A kísérletek során hamarosan kiderült, hogy a Dual-fuel motorok francia tapasztalatait, nem lehet a szikragyújtású motorokon módosítás nélkül hasznosítani. Bár a kísérletekhez az S.E.M.T. is technikai segítséget adott, a saját tapasztalatok fokozatos megszerzése biztosította csak -időben kissé elhúzódva- azokat az eredményeket, amelyek végül megbízható üzemű, kedvező paraméterekkel rendelkező, szikragyújtású motorok szállítását lehetővé tették. A rövid szállítási határidők miatt a próbatermi eredmények konstrukciós megoldásainak egy részét ezért már csak a gázmezőkön üzemelő motorokon tudtuk átvezetni.
A szikragyújtású gázmotornál az
égésfolyamat
lezajlása eltér a kettős üzemanyagú
motorétól. Az utóbbiaknál ugyanis a
befecskendezett gázolaj maradványai, valamint a korom,
kenik a szelepet és a
szelepülést. A szikragyújtású
gázmotor „száraz” gáz-levegő
keverékének,
valamint korommentes égéstermékének, nincs
megfelelő kenőhatása. Ezért a kísérletek
kezdetén gondot okoztak a szélsőséges szelep
és szelepülés kopások.
Kezdetben magas hamutartalmú kenőolajat
alkalmaztunk, bízva abban, hogy a magas hamutartalom
csökkenti a szelep és
szelepülés közti nagyarányú
kopást. A magas
szulfáthamu tartalmú kenőolajnak azonban
hátrányos tulajdonságai is
vannak. A nagy hamutartalom a szelepeken és az
égéstérben rövid idő után
lerakódásokat okoz. Nagyobb probléma, hogy a
kemény lerakódás lepattogva, a
szelep és szelepülés
sérülését okozza és
gázátfuvást, eredményez.
Mivel a gázmotoroknál nincs
szelepösszenyitás, az
átöblítés hűtőhatása elmarad,
így a szelepek és szelepülések hőfoka is
magasabb. E mellett a kipufogógáz
hőmérséklete a 600 Co -ot
meghaladhatja, ezért a szelepek és
a szelepülések beverődése
nagyobb, mint
a dízelmotornál. A rossz szelepzárás
és a magas hőmérséklet miatt a hengerfejbe
sajtolt szelepülések gyakran túlhevültek. A
túlfedés és a rendellenes hőtágulás
következtében, a gyűrű alakú
szelepülésekben a feszültség meghaladta a
folyáshatárt, ami az ülés
kilazulását, esetleg kiesését
eredményezte.
A kísérletek során a kritikus alkatrészek
hőmérséklet ellenőrzése után, számos
konstrukciós, technológiai és
anyagmódosításra került sor.
A
szelepüléseknél elhagytuk a kihúzó
hornyokat és magasságukat megnöveltük.
így a
gyűrűk merevsége és hőátadó felülete
megnövekedett. A szeleptányéroknál a 90o -os felfekvő felület 120o -ra
módosult. Ezáltal jelentősen megnőtt a szelep és
szelepülés közötti felület,
ami kedvezőbb hőátadást és kisebb kopást
eredményezett. A szelepek és a
szelepülések anyaga is módosult és a
kipufogó szeleptányérra, valamint
szelepülésre hegesztett stellit réteg
javította a kopásállóságot.
A gázmotorhoz alkalmas kenőolaj kísérletekhez a
Magyar Szénhidrogén-ipari Kutató Fejlesztő
Intézet adott segítséget. Az
olajkisérleteket Radics István irányította.
Először 3
%-os szulfáthamu tartalmú kenőolajat alkalmaztunk. Ez
azonban rövid idő alatt
narancssárga színű, kemény, kerámia szerű
lerakódást okozott. Amikor ez elérte
a 0,5-1 mm vastagságot, akkor a dinamikus erők
hatására a szelepről levált és a
leváló darabkák a szelepülés
záró felületeibe beverődtek. A beverődés
nagyságától és
mélységétől függően, először kisebb
átfúvások jelentkeztek. Ha a
beverődés áttörte a záró szalagot,
akkor a láng átfuvás kiégette a
szeleptányér
szélét.
Ezután 1% alatti szulfátanyag tartalmú kenőolajat
alkalmaztunk. Ezzel a lerakódás később alakult ki,
de még nem hozott teljes
megoldást. Ezen túlmenően a szennyeződések
oldatban tartásához megfelelő
adalékot is kellett alkalmazni, mert e nélkül a
szennyeződések az olajlehúzó
gyűrűk hornyait eltömték, a gyűrűk beragadtak és
megnőtt az olajfogyasztás. Az
adalék mellett, a
szelepszáraknál olajlehúzó gyűrűket
alkalmaztunk,
ami az olajfogyasztást jelentősen csökkentette. E
módosításokkal a lerakódások
kialakulása lelassult és a probléma
megoldódott.
A fenti kísérletekkel párhuzamosan folytak az
égéstér és a feltöltési
rendszer kísérletei is. A kompresszió viszonyt a
dugattyú tetőbe mélyített
égéstér geometriájának
módosításával az induló
8,75-ről 10,2-re változtattuk. A
keverékképzés és a gyújtás
optimalizálásával a
gázmotor paraméterei fokozatosan javultak és
kedvező fajlagos gázfogyasztás
mellett, az égéstér alkatrészeinek
hőterhelése, a tartós üzemben megengedhető
szintre csökkent. Így elértük a
fejlesztési célkitűzésben szereplő
hengerteljesítményeket, a 12 hengeres motornál 55
kW/henger, 1000/perc
fordulatszám mellett, 18 hengeres motornál pedig a 66
kW/henger értéket,
1200/perc fordulatszám mellett. Az elért
eredményeket mindkét motornál 100
órás
próba keretében rögzítettük, valamint
ellenőriztük, hogy az égéstermékek
emissziós értékei nem haladják e túl
az előírt nagyságrendet..
Az üzemszerű hosszabb tartampróbák lebonyolítására a próbateremben nem volt lehetőség. Ezért az egyes fejlesztési lépések hatékonyságának, valamint a motor élettartamára gyakorolt hatásának megítélésére, nem volt mód. Így a fejlesztési munkák egy része áthúzódott a gépcsoportok üzemelési időszakára. Az üzemeltetés első szakaszában a még megoldatlan problémák miatt, gyakoriak voltak a váratlan hibák, amelyek miatt a gépcsoportot le kellett állítani. Ennek ellenére vevőnk megértéssel reagált a problémákra, sőt segítő partnernek bizonyult az üzemeltetés során végrehajtott fejlesztési munkákban. E munkák végül eredménnyel zárultak.
Az áthúzódott problémák közül a korábban említett szelep-szelepülés kopást, a megfelelő minőségű kenőolaj kiválasztását és a kenőolaj fogyasztás csökkentést kell kiemelni. E problémák között természetesen jelentős az összefüggés. A kiszállított motorokon először RK-5 típusú regulátorok voltak, melyek a jobb szabályozhatóság és a nyugodt járás érdekében RK-4 típusra cseréltek és a szabályozó rudazat is módosult. A motorok kiszállítása már megkezdődött, amikor a feltöltés optimalizálási kísérletei befejeződtek.
A dízelmotoroknál addig nem voltak szigorú emissziós előírások. A gázmotoroknál az előírások teljesítését a telephelyeken is ellenőrizték. Ezeket az égésfolyamat és a légfelesleg szabályozásával sikerült biztosítani. Nem csak a motor felületének, hanem a kilépő kipufogógázoknak sem szabad gyújtópontot képezni. Ezért magas szigetelt kipufogó gyűjtőcsövet kellett alkalmazni és a kilépésnél ezt odavezetett földgázzal ellenőrizték, hogy a teljes terheléssel üzemelő motor kipufogó gázai a földgázt nem gyújtják e meg.
1997-ben -a nemzetközi szinten előírt - újabb
szigorított környezetvédelmi
előírások
bevezetése miatt, az olajiparnál üzemelő motorokon
jelentős konstrukciós
változásokat kellett végrehajtani. Ez a
hengerfejen kívül, a gázmotor minden
jelentős részét érintette.
Módosítottuk a gyújtási és
feltöltési rendszert, az
öntöttvas dugattyú helyett kétrészű
acél fejű, alumínium testű dugattyút
építettünk a motorokba, könnyebben
gyártható osztott hűtött
kipufogócsöveket alkalmaztunk.
De módosítottuk a gázkeverőket és
visszahűtőket is. Később 5 motornál
elektronikus regulátort alkalmaztunk. A
módosításokat fokozatosan vezettük be
és ezek nem csak az új környezetvédelmi
előírásokat elégítették ki, hanem a
motorok paramétereit és
üzemkészségét is
javították.
A gázmotorok
üzemeltetési
eredményei
A Ganz-MÁVAG
6 év alatt összesen 33
szikragyújtású motorral meghajtott
nagynyomású
dugattyús kompresszort szállított az OKGT
részére. Ezek 1983-tól folyamatosan
álltak üzembe a különböző telephelyeken. 13
db 12 hengeres motor kéthengeres,
20 db 18 hengeres motor, pedig négyhengeres kompresszorral
üzemel a különböző
gázmezőkön. A motorok üzemének jellegét
a gáztechnológia kompresszorozási
igénye határozza meg. A gépcsoportok
általában tartósan üzemelnek, de a
továbbításra érkező gázok
mennyiségének változásakor egyes
gépcsoportokat
leállítanak, vagy újra indítanak.
Így az átlagos havi üzemidő 300-700 óra
között mozog. A motorok többsége 90-100 %-ra van
leterhelve.
A motorok gyors indíthatóságát téli
időszakban víz
és olaj előmelegítő, illetve hőntartó
berendezés biztosítja. A kenőolaj pótlása
nagyméretű olajtartályból, automatikus
utántöltővel történik. A hűtőközeg
visszahűtésére, a csarnokon kívül
felállított radiátoros hűtőblokk szolgál,
melyen keresztül nagyméretű ventilátor
áramoltatja a levegőt.
Mivel a Ganz-MÁVAG az üzemeltetési telephelyeken szervizt létesített és a közép, valamint a nagyjavítások üzemünkben történtek, a motorok üzemkészségéről, valamint az alkatrészek kopásáról -különösen az üzemeltetés első tíz éve alatt- megbízható adatokat tudtunk szerezni. A motorok üzemkészsége meghaladta a 90 %-ot, figyelembe véve a váratlan hibák miatti állásidőt, a revíziók, időszakos, valamint a nagyjavítások állásidejét is. A váratlan hibákból adódó állásidők nem érték el egy nagyjavítási időciklus 1 %-át! A megfigyelt időszakban a 33 motor átlagos üzemóra száma meghaladta a 28000 órát. Ennél az értéknél figyelembe kell venni, hogy egyes motorok az első gépcsoportok leszállítása után, csak 4-6 év után kerültek szolgálatba. Ezen kívül a gáztechnológiák időszaktól függő változó igényei miatt, jelentős volt a szolgálatkész állásidő, vagy tartalék szolgálat.
Gázmotorjainkról a legrészletesebb üzemi,
karbantartási, javítási és
élettartam adatokat a MOL RT Szegedi Bányászati
üzem
algyői telephelyéről szereztük. A fejlesztési
munkák között felsorolt problémák
hatékony megoldását bizonyítják az
üzemeltetés és a javítási
statisztikák által
szolgáltatott élettartam adatok. A korai
szelepülések és szelepkopások után, ma
már csak 6000 óránként kell a hengerfejeket
leszerelni. Ekkor kicserélik a
szelepüléseket és a szelepszár
tömítéseket. A szelepek kopása
lényegesen
kisebb, mint a szelepüléseké. Csak három
szabályozás után kell őket cserélni,
így élettartamuk eléri a 24000 órát.
12000 üzemóra után a hengerfejek mellett kiszerelik
a vízköpenyeket, hengerperselyeket, dugattyúkat
és hajtórudakat. A
hengerperselyek kopása csekély, még a 2.
főjavítások alkalmával sem kellett
őket cserélni. A dugattyúhornyok nem igényelnek
szabályozást, a gyűrűket és a
hajtórúd csapágyakat biztonsági
okból cserélik, bár kopásuk ezt még
nem
igényli.
A 24000 órás futás utáni
főjavításoknál, a motort és
segédüzemi berendezéseit teljesen
szétszerelik és állapotuktól függően,
a kopó
alkatrészeket felújítják, vagy
cserélik. A fődarabok közül a
forgattyúház,
főtengely, vezértengely, hajtórudak -a
méretellenőrzésen és a
repedésvizsgálaton túlmenően- még a
második főjavítás után sem
igényeltek javítással, vagy
köszörüléssel
együtt járó beavatkozást! Az elvégzett
főjavítások eredményei után, a
hengerperselyek várható élettartamát 60000
órára, a vízköpenyekét pedig 72000
órára becsülték.
Algyőn a korszerű üzemcsarnokban 13 db 18 PA4 185 GE
és 1 db 12 PA4 185 GE típusú motor üzemel. E
motorok revízióját, időszakos és
főjavítását a Ganz Motor Kft végezte. A MOL
Rt dolgozóival korrekt és mindkét
fél számára hasznos kapcsolat alakult ki. Ez
különösen a motorok kezdeti
időszakában volt hasznos, amikor a próbatermi
fejlesztések eredményeit, az üzemeltetési
tapasztalatokkal kellett kiegészíteni. A jó
együttműködést az üzemi
statisztikák is tükrözik. A megfigyelt
periódusban Algyőn, a motorok
átlagos üzemelési teljesítménye
meghaladta a 36000 órát. Minden motor átesett a
24000 órás nagyjavításon, de egyes motorok
48000 óra után már a második
főjavításon is túljutottak.
Azóta ezek az eredmények tovább növekedtek.
Bár
állandó szervizt a helyszínen már nem tart
fenn a Ganz Motor Kft, a motorok
főjavítása azonban üzemünkben
történik. Így üzemidő tekintetében
továbbra is
figyelemmel kísérhető a gázmotorok
futásteljesítménye. Ma már a motorok
túl
vannak a 3. főjavításon és futásidejük
megközelíti, sőt egyes motoroké már
túlhaladja a 100000 üzemórát! A motorok
kedvező élettartamát jellemzi, hogy 25
év után még mind a 33 motor üzemben van!
A fenti élettartam és üzemi eredmények, egyértelműen bizonyítják, hogy a PA4 185 GE típusú gázmotorok fejlesztése sikeres volt. Továbbfejlesztésük még folytatódott a Ganz-MÁVAG felbomlása és a Ganz Motor Kft megalakulása után is. Ennek eredményei a blokk-fűtőerőművek tervezésénél és gyártásánál hasznosultak, de sajnos nagyobb darabszámú gyártásukra és értékesítésükre már nem kerülhetett sor.
Motorgyártás
a Ganz-MÁVAG utolsó
éveiben
A szocialista világrend kibontakozó gazdasági
válsága, a Ganz-MÁVAG-ra sem maradt
hatástalan. A KGST
árrendszer, a csökkenő állami
támogatások, a beruházási hitelek terhei
mellett, a gyár adósságai egyre elviselhetetlen
mértékben növekedtek. 1984-ben
még a Gazdasági Bizottság a vállalat
alaphiányának rendezéséről
döntött, de a
következő évben az ipari miniszter már
a gyár adósságszolgálatának
felfüggesztéséről számolt be az Állami Tervbizottságnak és új
stratégiai
terv szükségességéről határoztak.
1985-ben ismét új vezérigazgatót neveztek ki a Ganz-Mávag élére. A gyár műszaki szakemberei előtt tartott bemutatkozó beszédében, nagy meglepetést okozott az a bejelentése, hogy ha nem tudunk dízelmotorokat nyugatra exportálni, akkor a motorgyártást meg kell szüntetni. A helyszínen azonnal reagáltam a felvetésre jelezve, hogy megalapozatlan az elképzelés. E mellett a bejelentés olyan bizonytalanságot okozhat a fejlesztő műszaki állomány körében, hogy számolni kell a nagyarányú elvándorlással.
Ez után az igazgató többször is magához rendelt.
Tájékoztattam,
hogy vállalatunknál motorgyártásunknak
köszönhetően, a múltban és
várhatóan a
jövőben is, a motorhoz kapcsolódó
gyártmányok, -főleg a vasúti járművek
szállítása- eredményez jelentős
árbevételt. Úgy tűnt, hogy lemondott a
motorgyártás
fölszámolásáról és meglepett
azzal a javaslatával, hogy a
Nyírségben létesítsünk új
motorgyárat, mert ott van elegendő szabad munkaerő.
Ismét magyarázatra kényszerültem
közölve, hogy képzetlen munkaerővel nem
lehet bonyolult
gyártástechnikát igénylő
dízelmotorokat előállítani.
Újabb elképzelése alapján, nyugati
motorgyárakkal
próbáltunk együttműködési kapcsolatot
kialakítani. Egy német motorgyárral
folytatott tárgyaláson az igazgató
közölte, hogy mi a Szovjet piaci
kapcsolatainkkal hidat képezhetnénk közös
értékesítéshez. A német gyár
képviselői közölték, hogy ők már bent
vannak a piacon és több száz motort adtak
el a Szovjetuniónak. Egy amerikai motorgyárral folytatott
tárgyalás sem
eredményezett sikert. Amikor
ugyanis
megkérdezték, hogy kinek akarjuk
értékesíteni az általunk gyártani
kívánt
motorjaikat, arra a válaszra, hogy
„önöknek”, felálltak a
tárgyaló asztaltól. A
nyugati cégeknek nem gyártó partnerre, hanem
piacbővítésre volt szükségük.
A gyárba hozott „szakértők” újságokból kivágott csodálatos találmányokkal ostromolták az igazgatót és a Motortervezési Osztályt, amelyekről írásban véleményt kellett adni. Ez meglehetős kényes munkát és sok időlekötést igényelt. Ha megmagyaráztuk, hogy az „újdonság” megvalósíthatatlan és ezek elől nálunk komolyabb cégek is elzárkóztak, akkor az a vád ért bennünket, hogy nincs érzékünk az innováció iránt. Pozitív vélemény esetén, pedig ránk hárult volna a pénzpocsékolást eredményező, kudarcra ítélt elképzelés megvalósítása.
Így a Ganz-MÁVAG utolsó éveiben, nagyon
kevés
motorfejlesztési munka valósult meg. A gázmotorok
folyamatos fejlesztése és
üzemkészségük javítása
eredményesen folyt ebben az időszakban, de ennek zöme
már a motorok gázmezőkre történő
kiszállítása után került sor. Ugyancsak ekkor végeztük a
Jugoszláv és a Tuniszi
Vasút részére
szállításra kerülő 8, valamint 16
PA-4 185 típusú motorok tartam próbáit.
1986-tól a Szovjet Vasút kérésére, a
12
VFE 17/24 típusú motorokat 800 LE-re felemelt
teljesítménnyel, R égéstérrel
szállítottuk a 4 részű vonatokba. E vonatok
gyártása 1987-ben fejeződött be.
Összesen 605 vonatot szállítottunk a Szovjet Vasutak
részére, amelyekbe 1210 db
12 VFE 17/24 típusú dízelmotort
építettünk be. E vonat volt a világon
legnagyobb darabszámban gyártott és forgalomba
állított dízel-motorvonat típus!
1987 márciusában az Ipari Minisztérium és a
Ganz-MÁVAG áttekintették a korábban hozott
stratégiai terv intézkedéseinek
eredményességét.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalat
alaphiányos lesz és
adótartozásainak kifizetése is
reménytelennek tűnt. Ezért
elrendelték az állami szanálási
eljárás
lefolytatását. Ennek eredményeként a
Ganz-Mávag mint
nagyvállalat 1987 december 31. hatállyal megszűnt.
1988 január 1-től a
Ganz-MÁVAG-ot hét önálló
vállalatra osztották. Ezek közül a Ganz
Gépgyár
Vállalathoz került a motorgyártás.
Motorgyártás
a Ganz- Mávag
megszűnése után

A motorhoz új alumínium dugattyú készült Hesselman tetőkialakítással, betétes tűzgyűrűvel, de csak olajfecskendezésű hűtéssel. A soros elrendezésű Bosch rendszerű befecskendező szivattyú, a Jendrassik szivattyú elhelyezésével megegyezően, a motor V szögében kapott helyet. A motor szabályozását elektronikus regulátor biztosította.

A szívó kivitelű 12 VE 17/24-K típusú motorokból 10 darab készült, melyek 450 LE-re beállítva, a DHM-1 tolatómozdonyokba cseremotorként kerültek beépítésre és 2010-ben még üzemeltek. Elkészült a motor feltöltött változata is RR feltöltővel és a MÁV 6 részű MDa vonatába építve, üzemben próbálták ki. A feltöltött K motorokat ugyanis cseremotorként e vonatokba kívánták beépíteni. Sorozatgyártásra azonban nem kerültek, mert a vonatok életciklusának végén jártak és felújításuk már nem tűnt gazdaságosnak. A K motorok fejlesztésének legjelentősebb eredménye a fajlagos fogyasztás csökkenése volt. A 12 VE 17/24-K szívó kivitelű motornál, -a korábbi VE motorok 180 g/Leó fogyasztásával szemben- 450 LE névleges teljesítménynél a fajlagos fogyasztás 166g/Leó-ra csökkent. A feltöltött motornak még jobb volt a fogyasztása. A 12 VFE 17/24-K motornál, 816 LE (600 kW) névleges teljesítménynél, a fajlagos fogyasztás 151 g/LEó kedvező értéket ért el.
A Motor Kft megalakulása után Jakabfalvy Zoltán újraélesztette a fekvő elrendezésű 6 KFH 15/16 típusú motor fejlesztését. A kísérletek során a továbbfejlesztett motorral nagyon jó eredményeket értek el. A motor teljesítménye elérte a 650 LE-t, 2000/perc fordulatnál kedvező 160g/LEó körüli fajlagos fogyasztás mellett. Ezek a kísérletek is igazolták, hogy 12 hengeres változatban ez a típuscsalád leválthatta volna a JVE 17/24 motorcsaládot. Tervezési vonalon történtek is ilyen irányú lépések, mert elkészült a 12 KF 15/16 motor főterve, de megvalósítására nem került sor. A kialakuló kedvezőtlen gazdasági viszonyok mellett, már nem volt lehetőség új motortípus sorozatgyártásának elindítására. Így ez a motor is a befektetett szellemi és anyagi munka ellenére -számos motorfejlesztésünkhöz hasonlóan- nem valósulhatott meg.
Ennek az időszaknak további eredménye a gázmotoros blokk fűtőerőművek kifejlesztése. Gázmotoros blokk fűtőerőműveket ott lehet gazdaságosan kihasználni, ahol egyidejűleg szükség van elektromos és termikus energiára. A fűtés mellett olyan üzemek részére is előnyös, amelyeknek folyamatosan szükségük van melegvíz szolgáltatásra. Az elektromos áram termelése mellett -ami saját felhasználáson túl, a felesleg visszatáplálható a központi hálózatba- a melegvíz előállítására hasznosítható a kipufogó gázok és a hűtővíz hulladék energiája, amely egyébként veszteségként a légkörbe távozna. Az ilyen gépcsoportnál 70-80 % összhatásfok is elérhető.
A fenti előnyök miatt, a kilencvenes évek végétől a gázmotoros blokk fűtőerőművek ugrásszerűen elterjedtek. Hazánkban is 8 év alatt megtízszereződött a blokk erőművek száma. Ezért logikus volt, hogy a kifejlesztett Ganz gázmotorokat ilyen célra is felhasználják. Először a 12 PA4 V 185 GM-GE gépcsoport fejlesztésére került sor. A 912 kW elektromos teljesítményen, 1000/perc szinkron fordulaton üzemelő gépcsoport 1460 kW hőenergia szolgáltatására volt képes. A motort új RR típusú feltöltő turbinával és kedvezőbb emissziós gázkibocsátást eredményező gázkeverő berendezéssel látták el. Természetesen a gépcsoporthoz megfelelő hőkicserélőket, valamint szabályozó és védelmi berendezéseket is készítettek. Ez a gépcsoport éveken keresztül házi erőműként üzemelt és a kedvező üzemi tapasztalatok megszerzése után, teljesen felújítva, Szombathelyen fűtőerőműként került alkalmazásra.
A következő lépcsőben a 18 PA4 V 185 GM-GE gépcsoport tervezésére került sor. E gépegység kialakításánál is felhasználták a gázmotorokkal a gázmezőn szerzett üzemi tapasztalatokat és a feltöltési rendszer módosításán túlmenően, korszerűsítették azokat a segédberendezéseket, amelyekkel a motor megbízható működését és hatásfokát növelni lehetett. Így jobb hatásfokú feltöltő kompresszor és levegő visszahűtő, tisztább égést biztosító gázkeverő, valamint hatékonyabb olajszűrő kerültek a motorra és a kipufogógáz utánkezelését katalizátorral biztosították. E gépcsoportból két példányt értékesítettek az Ózdi Fűtőerőműbe. A gépcsoportok évek óta kifogástalanul dolgoznak és üzemidejük 2010-ben már meghaladta a 90000 üzemórát. Sajnos további értékesítésre már nem volt lehetőség, mert a tőkeerős nagy külföldi cégek (Jenbacher, Deutz, Wärtsila stb) -kedvezőbb hitelfeltételekkel- a magyar piacot is megszerezték.
A Ganz Motor Kft további lehetőségeket használt ki
azzal, hogy a még meglévő ipartelepeink
tolatómozdonyainak korszerűsítéséhez
cseremotorokat és régi vevőinknek tartalék
motorokat és tartalék alkatrészeket
szállított. A 6 PA4 185 típusú Pielstick
motor korszerűsítve, új elektronikus
szabályozással az eredeti generátorhoz hangolva,
számos M 44 típusú mozdonyba
került beépítésre. A 8 PA4 motort
román mozdonyokba cseremotorként szerelték
be.
Időközben licencadónk részvényeit a MAN
cég
felvásárolta, megszűnt az S.E.M.T fejlesztési
részlege és leállították a PA4
185 típusú motorok gyártását. Ezt a
lehetőséget kihasználva, mód nyílott nem
csak korábbi vevőink járműveibe, hanem a franciák
által szállított mozdonyokba
is a Ganz által továbbfejlesztett PA4 185
tartalék, illetve cseremotorok
szállítására. Így került sor
motoreladásokra a Görög és a Thaiföldi
Vasutak
részére. Itt nem csak egyszerű
motoreladásokról beszélhetünk, mert a
korszerűsített motorokat új feltöltési
rendszerrel, elektronikus regulátorral
hozzá kellett illeszteni az eredeti jármű
konstrukciókhoz. Ez különösen
Thaiföldön bonyolult volt, mert meg kellett a
helyszínen ismerni az eredeti
szállító motorjainak
kialakítását, generátor
csatlakozását és szabályozási
rendszerét. A motorok leszállítása
után szakembereink a helyszínen részt vettek
az üzembe helyezés és az erőátviteli rendszer
beszabályozásában is.
A PA4 185 tartalék és csere motorok
gyártását csak nagy nehézségekkel
és
gondos szervezéssel lehetett biztosítani. Mivel
gyáron belül az öntödék,
kovácsüzem
és acélszerkezeti gyár
felszámolásával megszűnt az alapanyag
gyártás és erre -a
főalkatrészek esetében- már hazai üzemek sem
voltak képesek, fel kellett
kutatni azokat a külföldi lehetőségeket, ahonnan a
fődarabok félgyártmányait
beszerezhettük. Így pl. a hegesztet
forgattyúházat és hajtórúd
kovácsdarabokat
Szlovákiából, főtengelyt, dugattyúkat,
Németországból stb. A kis darabszámok
miatt ez gyakran okozott problémát, vagy
időveszteséget.
A Ganz Motor Kft talpon
maradását nagyban segítette,
hogy a korábban szállított motorjaink
főjavítását vevőink részére
vállalni tudta és jó minőségben
elvégezte. Ez a
dolgozóinak munkalehetőséget, a gyárnak pedig
jelentős árbevételt
eredményezett. Így pl. jelenleg is a Motor Kft
végzi a főjavítását a
gázmezőkön
üzemelő gázmotoroknak, az Ózdi Fűtőerőmű
gázmotorainak, az Atomerőműnek, sőt a
Szerb Vasutak mozdonymotorainak is. Esetenként a MÁV
és a Görög Vasutak részére
is végeztek motor korszerűsítési munkákat.
A megmaradt csekély létszámú
szerkesztőrészleg még
jelenleg is aktív. Nem csak a motorgyártás
és alkatrész szállítások műszaki
hátterét biztosítja, hanem figyelemmel
kíséri a világsajtóban megjelenő
motorfejlesztések eredményeit és -lehetőségeihez
képest- saját
fejlesztéseket is végez, ha ezt az anyagi
lehetőségek megengedik.
Célul tűzték ki a befecskendezési rendszer
fejlesztését, amelyre a világban
terjedő Common Rail rendszer szolgáltat bíztató
alapot. E rendszer főleg a
közúti járműmotoroknál terjed, de előnyei
miatt várhatóan a nagy
dízelmotoroknál is megjelenik.
A Common Rail
befecskendezési rendszer lényege, hogy egy
nagynyomású szivattyú az
üzemanyagot közös nyomócsőbe, akár 1500
bar nyomáson tárolja. Ehhez
csatlakoznak rövid csővel hengerenként, a befecskendező
szelepek, vagy
injektorok. Elektronikus szabályozás pontosan
meghatározza a befecskendezés
időpontját és mennyiségét. A
nagynyomású üzemanyag ellátás
független a motor
fordulatszámától. A befecskendezés
időpontja és időtartama nem kötött, szabadon
választható az optimális égés,
valamint a káros anyag kibocsátás
minimalizálása
érdekében. A nagynyomású
befecskendezés finomabb porlasztást, jobb és
tisztább
égést eredményez. Ezáltal csökken az
üzemanyag fogyasztás, növelhető a
teljesítmény, kisebb a zajszint és főleg kisebb az
égéstermék káros anyag
kibocsátása.
Az új rendszer alkalmazásához szükséges egyedi nagynyomású szivattyú, porlasztók és elektromos vezérlő rendszer beszerzése, nehézkes és költséges. De az első lépések a Ganz Motor Kft próbatermében már biztató kezdeti eredménnyel megtörténtek. A Common Rail rendszer bevezetése azonban még hosszabb kísérleteket és befektetést igényel. Ennek sikeres alkalmazása megtörné azt a motor értékesítési tilalmat, amely a korábbi tervezésű motorok kedvezőtlen káros anyag kibocsátás értékei miatt fennáll. E rendszerrel ugyanis a szigorú EU előírások is teljesíthetők. Csak reménykedni lehet, hogy a kísérletek kedvező eredménnyel zárulnak.
Záró
gondolatok
A Ganz motorfejlesztés
történetét ismertető
írásomat olvasva, úgy érzem, hogy bővebben
foglalkoztam a fejlesztés
problémáival és buktatóival, mint az
elért eredményekkel. Igaz, hogy valóban
sok gonddal kellett megküzdeni, de ezek nem
homályosíthatják el azokat az
eredményeket, melyeket a Ganz az elmúlt több mint 8
évtized alatt elért.
Könnyű értékelni a Jendrassik korszakot, amely
gyakorlatilag az első Ganz-Jendrassik motor
megjelenésétől, -1927-től- a
második világháború végéig
tartott. A zseniális konstruktőr és vezető, messze
megelőzve korát, megalapozta a vasúti dízelmotor
gyártást, amelynek eredményei
nem csak hazánkat, hanem egész Európát
érintették. A dízelmotor gyártás
fellendülése, egy kialakuló
világválság időszakában
történt. A Ganz-Jendrassik
motorokkal a MÁV-nál meginduló
dízelvontatás eredményei, felkeltették a
nyugati
országok figyelmét. A dízel motorkocsik, valamint
motorvonatok exportja, nem
csak a gyár anyagi gondjait oldotta meg, hanem megalapozta a
magyar vasúti
járműgyártás jó hírét is.
A háború megtörte ezt a fejlesztési folyamatot. A feldúlt ország romjainak eltakarítása és az élet újraindítása, késleltette a motorfejlesztés folytatását. A rendszerváltás és a szocialista iparpolitika, nem kedvezett a fejlesztési lehetőségeknek. A nyugattól való teljes gazdasági és politikai elzárkózás, valamint a szovjet eredmények elfogult túl értékelése irreális terveket eredményezett. A „Vas és acél országa” célkitűzés nem ismert lehetetlent. Ez vezethetett arra is, hogy a motorfejlesztés újraindításakor, túlbecsültük erőinket és egyszerre négy furatcsalád fejlesztésébe kezdtünk.
Ennek sajnos megfizettük az árát és a 17/24 motorcsalád fejlesztése késve fejeződött be. A párhuzamosan és nem egy irányban folyó fejlesztési munkáknak azonban nem csak árny oldalai, hanem komoly eredményei is voltak. Ezek sajnos csak részben hasznosultak. Számos kifejlesztett motortípus műszaki eredményei jelezték, hogy megértek a sorozatgyártásra, de ennek elindítására már nem volt erő.
A szerteágazó és helyenként
botlásokkal is együtt
járó -1953-ban elindított- dízelmotor
fejlesztési periódus sikerét, nem csak a
legyártott 4300 db. vasúti járműmotor és a
400 db. stabil motor bizonyítja. Ez
időszak alatt több mint 2000 motorkocsit, motorvonatot és
mozdonyt
szállítottunk, részben a MÁV,
részben európai és tengerentúli vasutak
részére.
Ez nem csak a Ganz-MÁVAG 10000 főt meghaladó
dolgozó létszámának biztosított
megélhetést, hanem a beszállító
magyar iparvállalatok is részesedtek a munka
eredményeiből.
Ezek az eredmények napjainkban még
felértékelődnek,
amikor korábbi iparvállalataink megszűntek, vagy romokban
hevernek és nem csak
minden vasúti járművet, hanem alapvető iparcikkeket is
kénytelenek vagyunk
importból beszerezni, miközben dolgozóinknak nem
tudunk munkát biztosítani.
Talán nem tűnik túlzott elfogódottságnak,
hogy -nem
csak a gyárban eltöltött fél
évszázad miatt-, hanem ténylegesen az
eredmények
alapján, a Ganz motorfejlesztés leírt
korszakát aranykornak tartom. Az ebben
részvevő mérnökök és munkások,
nagyszerű lehetőségeket kaptak a fejlesztő
munkában, amelynek eredményeit büszkén
érezték magukénak.
Nagy
tisztelettel gondolok azokra a főnökeimre és
dolgozó társaimra, akiktől nem csak a szakma
szeretetét, hanem emberséget is
tanultam. A munkában a mérnökök szerelők
és fizikai dolgozók között, igazi
munkatársi viszony
alakult ki és egymást segítve, a munka
eredményessége volt a közös cél. A ma
végző fiatal műszaki értelmiségnek, sajnos
jelenleg nagyon kevés a reménye hasonló lehetőségek
és sikerélmények elérésére. Nagyon bízom azonban
abban, hogy ez a helyzet még
megváltozhat és nem csak a motorgyártás,
hanem az élet minden területén, sikerül
a jelenlegi mélypontból kijutva, országunk
helyzetét kedvezőbbé tenni.
Végül köszönetet
mondok azoknak a munkatársaimnak,
főleg Jakabfalvy Zoltánnak, Tárnoki Józsefnek
és Gábor Jánosnak, akik a hiányzó
adatok és rajzok felkutatásával, valamint
észrevételeikkel, segítettek e munka
megírásában.
2010 október
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
